寶武集團中南股份煉鋼廠一維檢作業區冶煉機械班樹立“過緊日子”的思想,以“一切成本皆可降”的理念扎實推進降本增效,班組勇于創新,深度挖潛,提高作業效率。2023年,班組實現降本增效600多萬元。
全員自主創新,一切成本皆可降
一維檢作業區冶煉機械班通過細化降本任務、建立臺賬、指標落實到個人,與員工賽馬指標掛鉤,激發全員降本的積極性。崗位員工樹立“家一樣成本管理”理念,發揮全員智慧降本增效,實現了員工智慧自制刮灰器,優化改進包蓋修復方法,創新制作使用頂槍空座密封,精打細算利用好廢舊常速葫蘆,積少成多修復氮封等,2023年完成修舊利廢480萬元,獻計降本52萬元。同時通過利用QC管理知識,運用創新思維,形成課題攻關,成功解決現場作業的安全隱患及環保問題,且降本38萬元。
大伙主動出擊,崗位創新結碩果
一維檢作業區冶煉機械班是一個現場經驗豐富、創新點子多的班組。他們善于從現場實際情況出發,發現設備缺陷,分析問題癥結,主動出擊,不怕麻煩,不怕失敗,每次通過自主創新解決一個現場難題,便能提升一次設備管理工作高度。
該班組全年合理化建議完成65項,人均3.8條,參與率100%,實現降本增效52萬元。通過不斷提高合理化建議數量及質量,從中尋找創新點,形成課題攻關,使班員創新意識、創新能力不斷得到提升。全年共參與完成課題6項,自主管理課題“一種折疊式除塵罩的研制”獲得公司金獎,并形成先進操作方法2項,降本3.77萬元。另外還獲得公司自主管理課題發布銀獎1項,提交發明專利1項,獲得申請號1項,發明專利授權號1項,技術秘密1項。
以問題為導向,解難題增效益
一次,班組收到員工反映,煉鋼廠一工序自從熱修車移位后,隨著煉鋼廠設備不斷更新,吊裝孔上方則是布滿設備的六層塔樓平臺,它包括轉爐合金皮帶機和散裝料皮帶機。皮帶運行時會掉落碎料、粉塵,并從吊裝孔處掉落至地面,對下方作業的熱修人員造成安全隱患。同時,熱修時產生的煙塵會污染環境,增加員工患職業肺病的概率。
小組成員主動出擊,利用豐富的現場經驗,對現場進行診斷,從現場的實際情況出發,開展了課題攻關。他們眼睛向內,積極排查安全隱患的主導因素,引起煙塵的原因:鋼包維修時,由于鋼包內剛承接完鋼水,溫度極高,作業人員使用吹氧管對鋼包進行燒眼、切割時會產生大量的煙氣粉塵,且煙氣溫度也非常高。通過開會討論、分析問題癥結,集思廣益,制定了一系列方案進行比較,先是對現場各項數據進行仔細測量,不放過一絲細節,不紕漏一項數據,實事求是,重復試驗,一一比對各方案的優勢和缺點,最終采取了將除塵罩進行折疊,選擇出最優方案實施。在煉鋼廠提供的各項技術支撐下,通過多次的安全驗證,多層安全評價小組的確認,小組自主創新研發的裝置可以滿足使用需求,解決現場作業環境問題,并推廣至煉鋼廠一工序凍塊切割除塵中使用,效果顯著。該裝置申請了發明專利,并獲得申請號。該課題《一種折疊式除塵罩的研制》獲得公司一季度自主管理課題發布會金獎。班組攻關課題《一種鋼包加廢鋼裝置的研制》解決加入廢鋼所產生大量粉塵逸散,獲得公司2023年二季度自主管理課題發布會銀獎。
冶煉機械班的成績獲得了各級領導肯定,2022年獲得“標桿班組”榮譽稱號,2023年獲得“標桿示范班組”榮譽稱號。