7月上旬,以產能技術升級,實現磨礦專家系統改造的南山礦和尚橋選礦廠,主廠房一、二系列球磨大型雙螺旋分級機改為旋流器設備技改工作,經過半年多的試運行。經過持續技術監測,溢流細度、精礦質量提升、產能增加、設備使用壽命、自動化、智能化運用、精益現場管理要求等諸多方面,得到了各項技術指標的大幅提升,主體設備的重大技術改造項目喜獲成功。
該廠自2013年建廠運行以來,破碎系統是采用“三段一閉路”的工藝流程;而選礦選別系統的主廠房是采用一、二段球磨磨礦;1~4次磁選及篩分、淘洗、排尾工藝。其中一段2臺大型球磨,一直是配置的2FG—38高堰式雙螺旋分級機,對一段球磨磨礦后,進行粗細粒度的分級分流。高堰式雙螺旋分級機,設備本體龐大,不同的原礦性質入磨,需現場人工調整操作。為了適應智慧生產、自動化操作,也為了減少人工操作,由于技術的差異帶來的質量、產量的不穩定性。和尚橋選礦廠經過大量的調研和技術論證,決定用FX660旋流器替代高堰式雙螺旋分級機。
方案確定,該廠利用2020年年終停產檢修的契機,進行該廠建廠以來最大規模的設備技改,并順利完成。經過半年來的技術測試、統計,旋流器替代螺旋分級機各項技術指標顯著提升。一段磨礦分級細度由原來的42%,提高到48.6%,溢流細度的提升極為有利于下道工序的選別作業,精礦質量也由原來的65.5%,提高到66.28%,效果明顯;其次是旋流器連續使用壽命能達到6個月以上,維修量大為降低,設備的拆除,備件的減少,現場精益管理寬敞明亮;再次是使用旋流器可以實現磨選的智能化、自動化操作,摒棄人為干預,能實現選礦整體的磨礦專家系統提供了必備條件,提高選廠整體運行效率。(呂方清)