通過安裝在墻壁上的激光測距;倉位上的定位傳感器;每個料倉上2臺料位探測儀;以及根據“過倉”情況,給跑車翻板設置自動開閉程序。自6月8日開始,經過3個月的試運行,馬鋼礦業南山礦和尚橋選礦廠8#、14#皮帶布料跑車,完全實現自動布料,多年來,一直由人工布料的小跑車裝上了“智慧”大腦。至此,和選廠系列智慧制造項目中,再添新丁。
該廠中細碎8#、14#皮帶兩臺布料跑車,一直以來是人工布料。由人手握遙控器,跟著跑車,一個倉室一個倉室人工觀察倉的料位情況進行布料。由于皮帶運載量大,時時刻刻人要高度集中,稍有疏忽,將發生“漫料”現象,導致生產事故。灰塵大、環境差、工作強度大,一直以來是該廠智慧攻關的重點項目。
為把工人從繁重的體力勞動中解放出來,并營造清新舒適安全的工作環境,該廠在礦部領導的大力支持下,積極與智能化高新企業尋求合作,通過市場調研、科學論證、綜合比較,最終選擇江蘇一家知名科技有限公司為合作伙伴。依托對方在主程序設計的“智慧”跑車布料項目等優勢,在墻壁上安裝激光測距儀和跑車兩端安裝激光接收板,以及每個倉位的定位傳感器相互作用,能準確探測到跑車在倉位的位置,再根據每個倉位2臺料位探測儀的平均值,確定各個料倉需要布料的時間長短。如果有的倉位不需要布料,在進行程序設置跑車翻板自動“開閉”,來“過倉”。自動布料系統,首先要在操作室電腦上打“√”,標上本班次,需要布料的倉室,智慧自動布料可根據需要布料倉室進行料位相互比較,自動識別自動布料。
經過3個月的試運行,不斷修改完善程序,目前該廠8#、14#皮帶布料跑車完全自動化,實現布料“智慧”運行,并且還可根據需要實行自動和人工布料相互切換。至此,自動布料解決了工人工作環境差,人員緊缺的矛盾,實現了崗位無人化、智能化,消除了安全隱患,為該廠全面實現智慧工廠邁出了堅實的步伐。(章利軍 呂方清)