為進一步提高板材熱裝率和生產效率,三月以來,方大九鋼技術中心聯合生產單位開展Q355BZ15品種鋼生產工藝優化試驗,取得良好成效。
據了解,以往為保證品種鋼質量,往往需要將坯料堆冷48小時以上,生產周期過長,限制了品種鋼產量的發揮和能耗的升高。為此,技術中心聯合生產單位開展攻關行動,采取充分發揮鋼板堆冷效果的措施:一是監控鋼板在冷床時間,嚴格控制鋼板下冷床溫度,確保溫度≥350℃;二是對鋼板堆冷場地進行密封處理,進一步降低鋼板冷卻速度,確保鋼中氫得到充分釋放和充分消除鋼板殘存的組織應力。此舉在保證品種鋼板探傷合格率的同時大幅度減少坯料堆冷時間,有效降低煤氣消耗和提高生產效率。
通過3月份品種鋼生產工藝優化試驗工作的開展,目前Q355BZ15探傷合格率達到99.17%,遠高于去年同期水平,同時降低煤氣消耗30平方米/噸,噸鋼成本可節約3元以上。(雷瑤 喻志輝)