近期,方大九鋼軋鋼廠完成中板雙邊剪潤滑系統智能化升級改造,雙邊剪潤滑效果明顯改善,有效降低了雙邊剪的故障率,每季可節省雙邊剪檢修費10萬余元。
該廠中板雙邊剪是板材精整過程中的重要工序,屬于承前啟后的關鍵環節。雙邊剪一旦出現故障,將打亂板材精整的工作效率。改造前雙邊剪潤滑系統是十年前的PLC200系統,功能落后,潤滑效果不充分,容易造成雙邊剪故障,影響生產效率。為解決生產難題,該廠通過充分論證,2020年12月上旬對中板雙邊剪潤滑系統智能化升級改造,將PLC200系統升級為PLC300系統。據悉,PLC300潤滑系統,可按照設定的潤滑程序參數,實現對雙邊剪所有潤滑點位的實時監控并自動打油,保證雙邊剪潤滑效果最優化,從而達到有效降低雙邊剪的故障率,節省檢修費用。經過一個多月的運行表明,升級改造后的中板雙邊剪智能化潤滑系統效果良好,達到了預期目的。(易曉峰)