寶武集團中南股份煉鐵廠原燒車間深入落實中南鋼鐵“百千萬”工程,圍繞現場重點改善、節能降耗、修舊利廢等開展攻關,對標找差、深挖內潛,持續推進全員創新創效,為實現全年生產經營目標不懈努力。
給漏料區域拉上“窗簾”
原燒車間原料生產區域在輸送球團礦過程中,球團礦在輸送帶上極易產生跳動、滾動,特別在上波段會有較多的球團礦滾落到皮帶機通廊及人行道上,不僅影響員工安全行走,還需要人工頻繁打掃清理散落的球團礦到皮帶機輸送帶上,對安全生產和降本增效產生不利影響。
為了解決這個難題,原料生產區域供料班班長甘小寶深入現場調研,最終提出了治理方法。本著節約的原則,他利用手頭上有的廢舊材料,在皮帶機兩邊的桁架上,每十米焊接固定一組1米高“7”字型立柱,同時立柱上從頭到尾固定一根8mm的鋼絲繩,然后把平時用來蓋礦料的廢舊抑塵網掛在鋼絲繩上,與輸送帶形成一個封閉式的擋簾,從而有效避免輸送過程中球團礦滾落到通廊和人行走道上。此項自主改善活動,通過利用廢舊材料制作遮擋簾,有效結合現場實際,給長期漏料、清料區域拉上了“窗簾”,現場改善效果顯著,大大減少了清理人工費用并確保員工行走安全。
對生產運行進行優化改善
原燒車間堅持“經濟、低碳、高效”的經營模式,積極響應“綠色發展”號召,大力推進“后超低排的經濟運行模式”,從經濟性、穩定性、實用性等方面考慮,以“降低除塵器的耗電量”為切入點,通過優化鋼倉除塵器及塊礦西除塵器開停機運作模式,以點帶面,組織開展“節能降耗,你我同行”主題競賽活動,以賽促降,追求極致降本。自4月活動開展以來,累計創造經濟價值150余萬元。
此外,10月份以來,原料生產區域對3號受料槽排料效率低的問題提出改進措施:調整出料口擋板,52臺圓盤均按300t/h的出料量定值擋板,排料走新區從2個倉調整至3個倉,走舊區從1個倉調整至2個倉,卸車效率提升300t/h,每小時可多卸10車,排料系統開機時間每天減少4小時,減少設備運行時間。區域噸礦電耗從2.5降低至1.81kW/噸,超額完成改善目標,創歷史最低紀錄,日均用電從53777kW降低至46974kW,每月可降低電費17.35萬元。
組織員工開展修舊利廢
修舊利廢是原燒車間降本增效的一項重要內容,也是設備管理的一項重要工作。原料生產區域根據生產工藝特點和現場設備的實際情況,以降本增效為切入點,本著“能修不舍棄”的原則,組織員工收集平時設備維保更換下來的爛支架和磨損下吊耳、電機、減速機等進行修補、修復再利用。不僅解了生產急需的燃眉之急,還大大節約了備件成本,更重要的是,通過修舊利廢,還鍛煉了員工的實踐動手能力,使員工養成了節儉、節省、變廢為寶的良好習慣和工作作風。僅11月份,原料生產區域就通過修復堆取料機懸臂皮帶改向輪、電焊機、皮帶減速機、自制新型調偏裝置等累計降本13.2萬元。(羅小娥)