面對嚴峻的市場形勢,中南股份煉鐵廠緊緊圍繞全年生產經營任務和生存發展目標,聚焦極致高效率、極致低成本,激發全員、全過程、全方位、全要素“為生存而戰”的潛能,死盯“四降一增”(降消耗、降能源、降費用、降事故、增回收),堅持算賬經營和精益管理,努力使企業“活下去,好起來”。
慧眼識珠 灰中淘“金”見效益
煉鐵廠原料生產作業區前期新增的燒結除塵源接入混五西除塵器后,4號小灰斗內的除塵粉含有95%的焦粉且濕黏,如果當作普通的除塵灰進行回收十分浪費,并且容易發生通道堵塞;如果及時關閉該處風門,不僅避免除塵設備損壞,還可以及時對該部分積料轉為焦粉進行回收。按照除塵灰和焦粉差價800元/噸來計算,降本效果十分可觀。
供料班肖波團隊馬上將情況上報,車間當即組織人員現場確認情況屬實,馬上組織員工對混五西除塵器的4號小灰斗進行清理排空。其間,參與人數達到32人次,經過4個晚上加1個白班的奮戰,在大家的協同努力下,終于把4號小灰斗排空,回收了近40噸的焦粉,預計節約成本3.2萬元。
精心操作 安全降本兩不誤
焦化工序焦爐煤氣總放散系統主要是通過水封高度起到放散煤氣、調整管網壓力的作用,當管網壓力超過水封高度時,煤氣被迅速點燃放散?,F總放散長明燈為3個火嘴,由一條管徑DN50mm煤氣管24小時供氣,確保放散煤氣時安全。專業人員通過員工支持系統觀察,發現長明燈常存在火苗過大、浪費煤氣的現象。
由于長明燈一旦出現熄滅后,存在煤氣放散點不著火的較大風險,因此不得隨意調控長明燈。1號2號焦爐熱工班班長王長峰結合現場實際,通過增裝孔徑DN35mm煤氣孔板,并通過員工支持系統一人觀察火苗,一人在現場關小煤氣閥門,達到減小長明燈火焰目的。
經現場試驗與調整,現長明燈閥門開度由原來的100%關小至40%,大大減少了長明燈的火苗,減少了煤氣消耗。班組已把總放散長明燈點檢納入崗位每班巡檢內容,確保了在減少煤氣用量的同時,長明燈不發生滅火現象。據核算,此優化改進,全天可節約煤氣1008m3,每天可降本1673元,每月可實現降本5.02萬元。
調整工藝 控制氮氣消耗降成本
噴煤布袋收集系統用于高濃度粉塵收集,為了確保工藝的安全可控,生產過程需要消耗大量的氮氣來惰化、控制氧含量。
通過前期不間斷的分析和摸索,在保證生產安全和煤粉質量的前提下,胡房健團隊在對氮氣進行分級分量控制調整的基礎上,對6號、7號高爐所對應的3套布袋收集系統工藝參數進行優化調整,將脈沖閥反吹間隔從3秒逐步優化到6秒,脈沖時長從1秒調整為0.5秒,布袋收集系統脈沖閥反吹頻次大幅度減少,3套布袋箱收集系統每天減少動作43200次。實施后,3臺機組實際日均氮氣用量為136714m3,對比改進前每日節約4972m3,全月節約氮氣成本36991元。(鄧娟)