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鐵路作業區協力業務回歸后,檢修小組在保證高效生產的前提下,利用生產間隙為高負荷運行的翻車機進行靠板油缸自主創新改進,讓翻車機以“健康狀態”全力備戰冬季運輸,為生產穩定順行提供有力支撐。
翻車機靠板油缸及管路改造是協力業務回歸后,檢修小組首次在翻車機上實施的創新改進。
“我們對完成檢修任務很有信心?!睓z修員郭健斌的回答很有底氣。“我們檢修小組成員有多年的設備維修經驗,長期蹲現場走一線,動手能力特別強。你看我既要設計圖紙,又要制定計劃,還得現場檢修,樣樣都得'有把刷子'。雖然過程很辛苦,但效果明顯不一樣,設備故障大大降低,省下的就是賺嘛。”
靠板油缸就像“手臂”支撐著靠板,車皮在靠板的保護下做170度翻轉動作時,才不會發生掉落。如果此時油管突然爆裂,這只“手臂”就會失去力量,發生車皮下道事故。“安全永遠是第一位”。為了杜絕安全隱患,組員努力尋找解決方案,最終發現了用液控單向閥穩壓的方法。
他們自主設計了靠板油缸及管路改造圖,利用液控單向閥,防止液壓油反向流動,利用油缸液體牢牢穩住壓力。小巧又符合要求的液控單向閥十分難找,在歐冶采購平臺的協助下,幾經輾轉找到了與靠板油缸和油管相匹配的液控單向閥。
液控單向閥一到位,大家都迫不及待準備干起來。利用翻車機接車的空擋時間,檢修人員給兩臺翻車機的8個液壓系統都安裝了 閥門?!霸趺粗?span>閥在發揮作用?”帶著疑問,鐵路作業區決定開展翻車機事故應急演練,檢驗靠板油缸這條“手臂”固定車皮,并做170度翻轉時的可靠性。結果表明,在沒有油管增壓的情況下,靠板油缸只借助內部的壓力,就能讓“手臂”牢牢固定住車皮。
測試的結果,讓檢修小組成員懸著的一顆心,總算放了下來。隨后,檢修小組又陸續完成了1#翻車機托盤更換、電纜與油管重新固定、液壓管更換等檢維修項目,這次檢修的10多個項目,只產生工時費用3000多元,檢修組“花小錢辦大事”,保證了翻車機的長期、高效、平穩運行。