重慶鋼鐵物流運輸部原料端產生的大塊料、渣鋼粉和料場積壓下來的各類雜料等可利用的回收物料,全部集中在一次料場,占用寶貴的儲存場地。為了降低一次料場混合回收料中SiO2的有害成分,改善直供燒結工序的混合回收料的理化指標,促進鐵前降本,需要對回收的各類雜料進行再加工,進行循環利用。
創新攻關奠基礎
物料回收,物料篩分是關鍵。為此,重慶鋼鐵物流運輸部改造了振動破碎機篩分網,改造后,振動破碎機可以將不同粒度的物料進行破碎混勻,加工后的物料質量成分更加穩定,有效解決了各類散落在料場內的剩余雜料利用率不高、影響大宗原料平行直線堆料和取料效率的問題,為物料回收奠定了設備基礎。
精心操作提效率
振動破碎機設備改造成功后,如何發揮作用,操作是關鍵。重慶鋼鐵物流運輸部內部協調專業技術人員,將理論規程與上機操作要領進行分班輪訓,幫助操作工提高操作技能。
初期,為讓員工實際操作流程更規范,重慶鋼鐵物料運輸部對操作流程進行了嚴格的設計,重新規范了渣鋼粉、除塵灰、雜料等指定物料的初混勻比例。同時,安排了工程師適時旁邊監督,以糾正員工的錯誤操作,并整理了執行機器空擋、混料轉子滿負荷轉動、防出料皮帶跑偏的操控要領,全面防止員工誤操作。
重慶鋼鐵物流運輸部通過精細化管控,大大提高了物料回收加工效率,一次料場混合回收料SiO2有害成分波動值成功得以控制,達到≤0.15的標準偏差,目前已經加工完成1.68萬噸直送燒結工序的混合回收料,有力促進了鐵前降本。(朱軍、李超群)