熱送熱裝率是反映一個鋼鐵企業生產計劃編制、鋼水冶煉、連鑄、鑄坯輸送、加熱軋制和調度管理水平的重要指標。熱送熱裝率越高,能耗越低,生產周期越短,生產效率越高。
今年8月,隨著迎戰行業冰川期的號角吹響,漣鋼有序推進生產過程管理,持續提升產線效率,保障運行工作整體平穩。當月,該公司2250線熱裝比達到81.03%,引領著生產系統向新的高峰發起沖擊。
挑戰 在更高處啟航
自去年12月起,漣鋼對2250線熱裝比提出了75%的硬性要求后,今年的目標更是直接躍升至80%,這無疑是對生產系統的一次極限考驗。
“這不僅僅是數字的跳躍,更是對我們生產管理水平的一次全面檢驗?!痹摴旧a管理部訂單管理室負責人的話語中透露出幾分凝重,但更多的是迎難而上的決心。
面對前所未有的挑戰,漣鋼迅速成立了由10名精英組成的熱裝比攻關小組。從生產計劃的精細化制定,到熱裝比需求的動態調整,再到生產突發問題的快速響應,每一個環節都凝聚著他們的智慧與汗水。
過去,由于工藝限制,汽車外板的熱裝熱送始終難以達到理想狀態,而那些無法作為外板使用的板坯,更是成了內板熱裝比提升的“攔路虎”。這些板坯若在冷卻過程中未能及時分類與調度,便會造成溫度資源的巨大浪費,影響整體的熱裝效率。
為破解這一難題,漣鋼設定了更為嚴苛的生產與管理目標,通過技術創新、優化工作方式等手段,要求作業人員及時對冷卻過程中的板坯進行標注與識別,一旦被判定為無法繼續作為外板使用,將被立即將其作為內板送入下一道工序,有效避免溫度流失。
該項舉措落地后,某汽車內板熱裝比從去年的不到50%提升至目前的80%以上,減少了煤氣消耗量,每月可節約4萬元左右。
智慧 在碰撞中閃光
“如何進一步降低緩冷鋼種對熱裝流程的負面影響?”
“關于210轉爐廠板坯熱送率,是否已嚴格按照93%以上的高標準進行檢查和落實?”
9月11日,漣鋼再度聚焦核心議題,由生產管理部牽頭,聯合生產單位、技術質量部門召開了本月熱裝比總結會議。
這場自年初以來每月雷打不動召開的討論會,不僅僅是簡單的工作匯報與信息共享平臺,更是推動企業生產效率與品質提升的重要引擎。在這里,每一個聲音都被認真傾聽,每一個問題都被深入探討,一個個好建議、金點子在此萌發。
在硬件設施保障方面,漣鋼根據煉鋼計劃,合理安排保溫坑的使用與板坯的下線堆垛,減少板坯的溫降。相關二級單位聚焦裝爐延遲、質量封鎖、生產故障、溫降過快等重點因素,按日清理處置異常板坯。充分發揮新建板坯修磨機與在線淬火設備的作用,優化工藝流程和提高設備利用率,實現可在線淬火的板坯全部淬火。今年以來,在該公司在線淬火板坯比例提高到80%以上。
在生產、技術、質量等部門的聯合協作下,漣鋼還對2250線保溫坑進行了全面優化升級,并自主改裝了7臺保溫車用于板坯運輸。8月份,熱裝率攻關取得重大進展,2250線板坯熱裝率到達81.03%,創歷史新高,為漣鋼能耗降本作出了應有貢獻。