面對鋼鐵市場嚴峻形勢,中南股份韶鋼工程以算賬經營和精益運營為突破口,開展“提效率、挖潛力、求生存”專項行動,以優質、高效、低成本的設備檢修服務主業生產。韶鋼工程全員行動,集思廣益、攻堅克難,從點滴做起、從細節入手,以“活下去 好起來”為中心,以“三個一”為行動準則,在精打細算中不斷實現極致降本。
研制新裝置促節能
鋼坯加熱爐是能源消耗“大戶”,根據爐壓配合控溫系統加熱鋼坯可在滿足生產的要求下節約能耗10%,當壓力測點的取壓管路堵塞則會導致燃燒不完全,繼而造成能源浪費。韶鋼工程自動化事業部一車間創新團隊通過現場勘察、翻閱儀表設備歷史數據、加熱爐爐膛壓力參數后,大家頭腦風暴、反復修改攻關方案,最終研制出《一種爐膛壓力取壓管路通堵裝置》,利用檢修期間對各測點的取壓管路進行通堵試驗,顯著提高了維保人員疏通取壓管道的效率,降低了取壓管道堵塞導致的儀表故障次數。此項改進,每年可節約煤氣能源成本約49萬余元,既保障了維保人員作業安全,亦達到了節能降耗的目的。
廢舊刀盤煥發新生
隨著軋材廠板材工序產量的不斷提高,板材試樣加工班組正迎來前所未有的生產高峰。問題隨之而來,雙面銑床刀盤在高溫與高強度作業下磨損加劇,直接威脅到生產效率和成本控制。板材試樣加工班組長帶領班員迅速行動,一場以“刀盤重生”為主題的攻堅戰悄然打響。崔大海,一位經驗豐富的老師傅,主動請纓,帶領技術骨干成立了“刀盤修復小組”。他們利用業余時間,查閱資料,反復試驗,最終研發出一套高效且經濟的刀盤修復方案。通過精細打磨、熱處理強化、定制鎖緊裝置等一系列創新舉措,成功讓廢舊刀盤煥發新生,不僅解決了刀片裝不牢的問題,還顯著提高了刀片的耐用度,減少了更換頻率。隨著修復技術的不斷成熟和推廣,板樣班的刀片消耗量大幅下降,通過刀盤修復技術實現年度降低成本約5萬元,生產成本得到有效控制。班組學會了如何以更加精細化的管理思維去解決問題,如何在資源有限的情況下尋找最優解。
優化設計提效降本
1號2號焦爐系統的新老筒倉一直是生產中的關鍵環節。新筒倉(1#~12#)和老筒倉(13#~18#)雖理論上路由互通,但實際卻面臨諸多難題。只有通過優化改造,才能提升效率、降低成本。
如何通過設計優化,降低項目成本?為此,韶鋼工程設計人員精心策劃,擬將新筒倉 B707a 皮帶進行改造延長至老筒倉,并增加卸料小車,實現兩套筒倉系統合并。這一方案旨在解決單料線瓶頸問題,提升卸煤效率,減少局車停時。然而,實施過程困難重重。實施地點在筒倉頂部,高達四五十米,設備轉運和運輸成為一大難題。設計人員攻堅克難,查閱大量資料,尋找既不影響框架結構又能實現改造的方案。土建結構設計人員也反復核驗,通過多次現場核實和圖紙驗算,多次會審,最終確定原計劃更換的新舊轉運站中間鋼通廊無需更換,節約成本30萬。在設備功能性改善方面,工藝機械主任設計師張鎮武將 B707a 膠帶機改造延長55m,新增不銹鋼溜槽和卸料小車,同時保留原卸煤功能并增設緊急備用料線。為滿足改造要求,還增設重錘拉緊裝置,巧妙地將裝置安裝在B-5轉運站內的夾層位置。這項看似簡單的設計,卻不再需要增設基礎、圍欄等設施,給施工帶來了極大的便利,降低約8萬元的生產成本。經過不懈努力,改造后的系統順利投產,品種得到優化,物流成本降低。(王衛琴)