?7月底,一臺返廠擴容修復的220KW高壓電機被送至寬厚板廠中心泵房。按照以往慣例,需將其上線替換另一臺待返廠修復的電機,負責該區域電氣設備的黃劍卻陷入了沉思。他仔細琢磨著,往常直接安排電機上線替換雖簡單,但更換至少需要6個小時。在此期間,設備運轉還會消耗大量電能。
每一度電都不能浪費。若利用8月初的檢修時機更換電機,就能避免電能浪費,還能更從容地完成操作,此項合理化建議很快便獲得了批準。
8月檢修開始后,電機更換流程順利進行。但當高壓送電完成后,HMI人機界面卻突然彈出故障,若不及時解決,可能會導致變頻器運行異常。由于第二天上午就要恢復生產,廠方技術人員趕來現場維修,時間來不及。此時,黃劍想起曾與電氣首席師李永生交流過高壓變頻器室的相關操作,他馬上聯系李永生,按照商議的處理流程進行調整,最終順利排除故障。
經過此次實踐,不僅積累了處理相關問題的經驗,還在無備件的情況下保障了變頻器的運行。進一步算賬可知,不僅節約了電費,還可節約備件成本11萬余元,在撿回“芝麻”的過程中抱回來一個“大西瓜”。
當前,該公司形勢任務教育宣貫正如火如荼進行中,熱軋車間負責人表示,“我們每位職工都要立足崗位學會算賬,創造價值。就像此次更換電機,雖過程‘坎坷’,但結果很圓滿,既節約了電能,又積累了經驗。再遇到類似故障,我們更有信心自己解決?!?span>(黃劍、李小嬌)