轉爐冶煉過程中的鋼鐵料消耗在總的鋼鐵料消耗中占83%以上,降低轉爐鋼鐵料消耗是降低煉鋼成本的有效手段之一。為進一步降低轉爐冶煉鋼鐵料消耗,寶武集團中南股份煉鋼廠一煉鋼作業區乙橫班充分發揮“一鍵煉鋼”技術作用,通過探索最佳裝入模式,改進轉爐原料結構和爐前冶煉工藝,采用少渣煉鋼工藝,減少噴濺,降低吹損,減少倒渣帶鋼,今年以來,鋼鐵料消耗每月逐漸降低,助力作業區8月鋼鐵料消耗對比1月降低5.7kg/t,實現降本450萬元。
源頭控制 提升指標
一季度,煉鋼一工序完成“一鍵煉鋼”技術改造,順利投用。一煉鋼作業區乙橫班提前策劃、組織人員到二煉鋼作業區學習。在1號轉爐完成改造后,爐長根據現場生產實踐,反復總結操作方法,開展試驗摸索,并結合煉鋼理論知識,進一步對冶煉物料平衡、熱平衡計算模型進行優化,不斷優化完善具體轉爐吹煉操作。通過不斷地探索與實踐,摸索出一系列降低鋼鐵料消耗的工藝操作方法,轉爐一倒命中率、模型命中率、一次拉碳命中率等指標大幅提升,不僅提高了生產效率,還從源頭上降低了鋼鐵料的消耗。8月,班組轉爐冶煉準點率對比作業區月均高1%。
比學趕超 全員爭先
一煉鋼作業區乙橫班以崗位職工操作不平衡為切入點,結合廠開展的各項指標勞動競賽,鼓勵全員多學優學,同時利用班后“操業會”,進行經驗共享和當前操作問題分析,逐步改善班組員工水平參差不齊的現狀,實現整體水平不斷提高,為降低鋼鐵料消耗打下了堅實的基礎。
值班長鄧有勇說:當前市場形勢嚴峻,我們班組始終緊盯廠的生產任務和降本增效目標,圍繞降本項目和班組關鍵指標開展橫班每天的工作。崗位員工根據每一爐鐵水熱量、成分以及鋼種生產工藝路徑,在保證質量和生產穩定前提下,以最優成本組織生產,為廠降低成本做出自己最大貢獻。 (黃寶華 李靜)