在寶武集團中南股份軋材廠棒三線,成品跨中的9號、11號、13號行車中4件磁盤吊都設置為同時得電失電的“一鍵啟停”模式。在此設置狀態下,吊運成品過程中,待作業狀態的磁盤吊會出現誤吸其他金屬件的情況,給操作人員造成困擾,也限制了發貨效率。
為解決這一影響發貨效率的設備本質問題,軋材廠一維檢作業區行車點檢員通過電路分析和現場觀察,提出并實施了解決方案。
他們制作好每臺車4件接線防護箱,將4件防護箱分別立焊接到各磁盤吊上方的橫梁側邊,且在箱與電纜之間加焊一個直徑相符的管夾,確保電纜的安全穩固;然后將4件磁盤吊從“一鍵啟停”模式中拆分出來,從操作室聯動臺引出四組線纜連接進入接線箱,并與磁盤吊依次做好對應控制關系,既實現對磁盤吊數量自主的并列解列操作,也避免了原來4件磁盤吊較大起動電流導致重載連接器燒損的故障風險。
成品跨3臺行車電路優化后,經過多次試吊,磁盤吊磁力穩定可靠,提升了發貨效率,為棒三線多品種成材的發貨作業提供堅實的設備保障。
在后續工作中,一維檢作業區將新增和修改行車崗位操作規程,進而扎實推進現場標準化作業。同時,在確保設備穩定運行的基礎上,不斷提升設備功能精度,將設備功能發揮最大化。(蔡賜來)