3月11日,河鋼集團張宣科技金屬制品公司鍍鋅線作業區一片繁忙景象?!皠倓傁戮€的這批Φ3.2mm普鋅產品上鋅量指標非常穩定,自加裝引線軸裝置后,Φ3.0mm及以上大規格普鋅鍍鋅絲上鋅量均能控制在40-45g/m2范圍,穩定率大幅提升,每噸材可降低金屬鋅費用6元?!痹撟鳂I區技術主管馬越對近期上鋅量控制成效非常滿意。
今年以來,該公司緊扣降成本、降費用核心工作開展攻堅行動,眼睛向內嚴把“節流”關,圍繞鍍鋅線產線8類大比重費用問題和成本統籌管控難題開展“8+1”降本降費攻關賽,最大限度實現內控成本費用最低。
馬越作為上鋅量控制攻關組的牽頭人積極迎接挑戰,帶領攻關組成員先后實施了鋅液回流技改、抹拭壓塊精度調整等多項攻關,鋅耗成本持續降低。近期,馬越的攻關方向又有了新目標,“微訂單、多規格的同步生產組織模式,導致Φ3.0mm及以上大規格普鋅鍍鋅絲的鋅層偏厚、成本增加,其產量則占據了普鋅產品的25%以上?!瘪R越同攻關組成員立刻行動起來。
鍍鋅是鍍鋅絲生產的關鍵工序,也是成本控制的重要環節,生產過程中,所有規格鋼絲需通過鋅鍋上方的同一個引線軸引導進入鋅鍋內,浸入時間越長鋅層越厚,反之浸入時間越短鋅層越薄。“大規格普鋅鍍鋅絲鋅層偏厚的原因在于浸入鋅鍋時間長,我們可以想辦法使其浸入時間短于小規格普鋅和高鋅產品?!表樦@一思路,馬越決定在原引線軸之后針對Φ3.0mm及以上大規格普鋅鍍鋅絲增設一組引線軸裝置。瞄準與原引線軸的距離、安裝高度、調整角度等細節點,他們通過一遍遍測算鋅層厚度和現場試驗來確定最佳運線時長,進而找到了引線軸最佳安裝位置。
“如今,Φ3.0mm及以上大規格普鋅鍍鋅絲上鋅量已完美控制在40-45g/m2范圍內,穩定率提升了30%以上,達到行業先進控制水平。”馬越開心地說。(董佳倩)