本報通訊員 吳道輝
2024年伊始,首鋼水鋼頻傳佳音:水鋼品種研發團隊經過一番“技術優化升級、關鍵設備改造創新”的鏖戰,從里到外苦練內功,終于脫胎換骨,突破技術瓶頸,破解技術難題,成功試制、開發出了諸如簾線鋼、特殊規格系列82B、非含鉛易切削鋼、耐候鋼等一系列產品。新研發出的產品經用戶使用鑒定,獲得良好評價,尤其是硬線產品生產工藝,水鋼攻克了沒有真空裝置也能生產深拉拔產品的技術難關,結束了水鋼硬線產品不能拉拔細絲的歷史……一個個新產品的研發,一項項新技術的突破,為水鋼持續提升核心競爭力奠定了牢固基石。
在鋼鐵行業當前處于低迷的大形勢下,唯有勇于創新,才能突出重圍,唯有產品轉型升級快,才能贏得先機。對此,2023年水鋼明確提出,必須推動鋼鐵產品結構轉型,向多元化、高端化發展,摘掉“建材企業、建材文化”的帽子,要堅持發展“高精優”,不斷優化產業結構,加大新產品研發力度,進一步開發打造出具有區域特色、水鋼優勢和市場競爭力的拳頭產品,增加新的利潤增長點。為此,水鋼專門成立了技術中心,集中優勢技術力量向技術新、產品新的方向進軍。
一時間,在十里鋼城,技術創新、新產品研發蔚然成風,這兩個關鍵詞也儼然已成為水鋼全體干部職工努力奔赴的方向,也吹響了水鋼產品轉型的號角,成為企業努力向前奔跑的新動力、新引擎。
2023年,水鋼與貴州輪胎股份有限公司簽訂戰略合作協議,與首佳科技簽訂建立“高品質簾線鋼聯合研發中心”的戰略合作協議,與貴州鋼繩集團簽訂新一輪戰略合作協議……一項項戰略合作就是一個個前進的坐標,堅定了水鋼干部職工走好技術創新、產品研發之路的信心與決心。
2023年9月份,在具備生產工藝條件后,水鋼在對用戶需求量、產品價格、同類型企業所生產產品等進行充分調研的基礎上,結合水鋼實際決定啟動簾線鋼產品試制工作。在該公司領導的統一指揮下,水鋼技術中心依托吳勝利、王新華、康永林專家工作站和首鋼技術研究院,制訂了簾線鋼產品試制控制計劃,經過兩輪試制取得階段性勝利。
不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香。該產品第一次試制時,水鋼技術中心雖然前期做了大量充分的準備工作,讓冶煉環節整體受控,但百密一疏,產品質量還是出現了未能預測的問題。針對問題點,該技術中心“尋醫問藥”、扎根現場、深入分析,提出了針對性解決方案并開展了一系列卓有成效的工作。該技術中心實施了優化提升加熱爐功能精度、改善現有除磷裝置、增加二次除磷并嚴格進行相關工藝的精細管理和控制等一些列措施。
千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始到金。2023年12月26日,水鋼品種研發團隊經過一番艱苦卓絕的努力,在進行產品第二次試制時,推動產品質量提升實現了既定目標、達到了預期效果。在試制樣品通過用戶單位檢測后,該公司還對產品使用情況展開用戶跟蹤,并根據后期用戶需求在穩住現有成果的同時逐步擴大產量。水鋼還根據用戶個性化需求,建立了出廠質量檢驗標準,實現水鋼產品質量整體受控。
在簾線鋼產品的成功開發試制過程中,除水鋼公司領導與技術中心相關負責人堅持在現場“跟”和“盯”以外,煉鐵、鋼軋事業部以及各級管理部門也鼎力支持、協同配合。同時,該公司技術中心在攻克諸如夾雜物塑性化控制、金相組織控制難關的過程中,也涌現出一批諸如藍桂年、劉月、董學強等為代表的先進典型,他們不分晝夜“擼起袖子加油干”,從工藝方案的討論到材料的準備再到組織協調生產、鋼坯檢測、盤條檢驗、新裝置的開發……到處都能看到他們忙碌的身影,他們揮灑在生產線上的青春和汗水贏得了掌聲和尊重。
工作推進過程中,水鋼堅持在現有產品質量提升與產品研發工作上“兩手抓、兩手硬”。
2023年,為提高82B產品質量穩定性和合格率,該公司技術中心對LF精煉工藝進行優化,并進行關鍵參數控制試驗,以此來控制產品中的夾雜物、提升鋼水潔凈度,進而穩定產品質量。經檢測,經過“改良”的82B產品夾雜物控制水平已與國內外先進企業旗鼓相當。接下來,水鋼還將對改善后的生產工藝成果進行固化,并用于大批量生產82B產品。在質量提升的同時,水鋼還結合用戶對個性化產品的需求,開發出特殊規格的82B系列產品。
在硬線產品的研發上,針對原有的硬線產品不能拉拔細絲的瓶頸,水鋼品種研發團隊在對用戶加工工藝進行充分了解后,制訂出詳細的生產方案,并從各工藝環節入手進行精細化控制。通過內部各單位間的聚力攻關,他們開發出的硬線等系列產品已滿足用戶深拉拔需求,且拉拔后的產品經過檢驗后,完全滿足質量要求。
水鋼技術中心常務副主任劉道正表示,為打造“硬核”產品、提升企業競爭力,水鋼將以穩定提升成熟的產品質量為基礎推進新產品研發生產工作,為企業高質量發展夯基固本。
行而不輟,未來可期。新產品研發之路上,水鋼將致力于苦練“基本功”,打好“組合拳”,推動科技創新之花在十里鋼城處處盛開,源源不斷為企業提升硬實力注入新的動能、增添新的活力。
《中國冶金報》(2024年02月08日 04版四版)