“截至9月中旬,加濕泵國產化替代后已平穩運行116天,各項數據均符合生產要求,‘洋備件’的國產化攻關終于成功了!”近日,在河鋼集團張宣科技氫冶金項目豎爐平臺上,設備管理科計劃員胡萬成看著工藝回路生產供水快捷高效高興地說。
加濕泵是氫冶金工藝回路系統中的關鍵供水設備,自項目投產以來,該設備均由外方供貨,存在供貨時間長、生產成本高等問題。
“進口件采購周期長、價格高,影響生產節奏?!?span style="">氫冶金作業區設備副主任張大偉說?!芭c其受制于人,不如自己動手,一定要把這個難題拿下!”從年初開始,加濕泵國產化替代便被提上了日程。
張大偉和胡萬成帶領技術骨干分工協作,聯系制造商與現場測繪“齊頭并進”,多次配合廠家完成難度較大的高轉速部件和三維葉輪的測繪工作,堅決啃下這塊“硬骨頭”。
“胡哥,使用20次后無磨損,但是硬度過高。”“振動中連接套、軸承磨損較大,還需調試”……在試裝過程中,攻關組成員對零部件尺寸提出高標準,使得軸承、葉輪、拉桿螺栓等核心部件與泵體其他部件矩周規值完美契合,并一次投運成功。目前,國產加濕泵已連續運行4個月,不僅追平了國外廠家使用記錄,較進口設備相比,結構更優化、壽命更長。
今年以來,氫冶金公司積極尋求零部件的國產化替代,共申請轉化項目41項,轉化和替代各類壓力容器管道安全閥等備件共計54件,較進口設備采購成本總計節約142萬元。(谷莉莉)