重慶鋼鐵追求極致效率、實現極致效益。煉鋼廠認真落實一切成本皆可降、一切圍繞降本增效工作的要求,堅持問題導向、目標導向、結果導向,緊緊圍繞鋼軋節奏匹配、設備穩定順行進行攻堅克難,不斷優化二煉鋼生產組織,鋼軋匹配率、作業率穩步提升,7號鑄機到雙高棒產線熱送直軋供坯僅需18分鐘。
接下艱巨任務
9月份,二煉鋼采取了新的生產組織模式,即兩座轉爐對一臺鑄機,7號連鑄機生產澆鑄周期按≤18分鐘進行組織,并在周期內實現雙高棒產線熱送直軋供坯,簡稱7號連鑄機“18分鐘澆鑄周期計劃”。
要在18分鐘內完成7號連鑄機生產澆鑄周期,意味著六流澆鑄且平均拉速必須≥3.2米/分鐘!這是對煉鋼廠所有管理人員、技術人員和操作人員的極大挑戰。
齊心攻堅克難
煉鋼先煉人,鑄坯更鑄心,面對挑戰煉鋼人沒有退縮。生產組織上,通過加強鐵鋼界面平衡,強化鋼軋界面溝通協調,實現煉-鑄-軋三個工序的聯動匹配。二煉鋼采取作業區骨干輪值模式,全天跟蹤生產情況;工藝上,針對高拉速下的爐機節奏制度、溫度制度、中間包水口參數、連鑄二冷參數等進行系統審視優化,全力向7號連鑄機“18分鐘澆鑄周期計劃”發出挑戰。
要實現拉速≥3.2米/分鐘,設備穩定順行必不可少。
“走,檢查二冷水?!痹捯魟偮?,點檢員朱曉華就帶著機長和幾個澆鋼工,拿著強光手電朝二冷室走去。這時離停澆剛好10分鐘,尾坯剛剛經過火焰切割機,此時二冷室內依然有將近50℃的溫度。要保證7號鑄機作業率接近95%,每次鑄機停機后,生產現場的所有操作、維護人員必須利用好澆次間隙爭分奪秒對7號連鑄機進行設備消缺整治。
完成三方掛牌時,直軋保溫罩的余熱還沒有散盡,朱曉華一行人開始進行清渣和輥道維護作業。這是煉鋼廠實施7號連鑄機澆次間隙消缺管理的一個場景,而這樣的場景每天都在上演。自9月以來,他們利用澆次間隙消缺合計896小時,完成了二冷室流間隔板重焊、切割車拖鏈軟管更換、冷床噴淋系統噴嘴清堵、冷床升降橫移油缸標定等共19項設備消缺,為7號連鑄機以最優狀態組織生產,實現拉速≥3.2米/分鐘奠定了基礎。
在周期內實現雙高棒產線熱送直軋供坯,對軋鋼、煉鋼設備提出了更高要求。加強軋鋼廠、煉鋼廠設備系統的協同和溝通,推進制約熱送直軋穩定順行問題的解決是提升效率的關鍵。
此前,軋鋼廠設備點檢人員利用檢修間隙查找收集輥道卡鋼點、分析輥道電機參數,通過增加導向板、優化電機參數等手段,解決了第六流鑄坯在匯集輥道頻繁卡鋼等技術問題。煉鋼廠則通過開展設備維護人員生產過程跟蹤、異常設備下線“解體”等方式,查找鑄坯切不斷的根本原因,同時加強生產期間切割槍點檢、優化切割槍割嘴更換周期,持續改善鑄坯切割效果,減少鑄坯切不斷對鋼坯熱送直軋的影響。
交出滿意戰績
經過各方人員的共同努力,7號連鑄機到軋鋼工序設備狀況得到明顯改善,生產組織也更高效。截至9月20日,煉鋼7號連鑄機“18分鐘澆鑄周期計劃”達成率83.6%,交出了一份滿意的答卷。(余杰、張舉旗)