中國寶武新鋼集團煉鐵事業部節能降耗步伐鏗鏘,探索極致能耗,追求極致效益。通過對標找差與工序協同配合,9#高爐燃料比降低至509 kg/t以下,在今年寶武勞動競賽中連續兩個季度被評為寶武2000m3級高爐“低碳冠軍爐”。
在當前嚴峻復雜的行業形勢下,新鋼集團煉鐵事業部堅決貫徹落實新鋼集團提出的“降費用、控投資、拓市場、盡招標、強考核”的十五字方針,積極踐行綠色發展理念。針對降低燃料比是實現高爐煉鐵節能減排和低成本生產的關鍵所在,深入開展“50”攻關,即2500m3高爐燃料比攻關目標值為500kg/t。為控制原料采購成本,煉鐵事業部加強與采購部門溝通協調,根據原料市場變化,踩準市場節拍,以變應變,倡導事前核算、事中核算、事后核算的“三算”理念,做到原料快進快出嚴控庫存。在焦化、燒結、球團工序中樹立“以高爐為中心”的生產理念,不斷推進精益產線的創建,確保高爐安全穩定順行。焦化工序及燒結工序通過各項工藝改進,原燃料質量得到明顯提升,焦炭M10指標基本穩定在6.0%左右,CSR長期穩定在68%以上,6#、7#燒結機轉鼓強度長期穩定在79.5%以上,為高爐經濟技術指標創造良好的原料條件。
與此同時,新鋼集團煉鐵事業部充分利用鐵水分級,持續優化鐵料配礦結構,利用數字技術賦能科學配礦,提高經濟料比例,用足微量元素空間,有效解決燒結原料品種繁多問題,做到質量不過剩,逐步減少高價礦的比例,滿足不同特點高爐和不同鋼種對鐵水元素的需求,實現差異化降本。在生產操作方面,堅持“以穩定順行為前提”,根據高爐冶強情況,積極調整各操作參數,堅持以穩定中心氣流為主導,適當兼顧邊緣氣流,逐步活躍爐缸工作,提高煤氣利用率,達到高產低耗長壽的目的。并先后完成爐前3條主溝改造,增加主溝容積,改善分離效果,改造后金屬回收率由97.9%提升至98.4%,在產量不變情況下,降低燃料比3kg/t,實現了低成本,高效率煉鐵。(萬新東 甘志鴻)