日前,鄂城鋼鐵開展寬厚板廠飽和蒸汽全回收攻關成效顯著:利用現有的蒸汽管網系統,把寬厚板廠蒸汽并入焦化公司內部的低壓蒸汽管網,實現寬厚板廠飽和蒸汽全回收,噸材蒸汽回收增加20kg以上,工序能耗下降2kgce/t。
蒸汽全回收面臨的問題
前期,寬厚板廠加熱爐余熱鍋爐產生的飽和蒸汽因壓力偏低,不滿足飽和蒸汽發電機需求,不能完全并入管網,尤其是寬厚板廠粗軋機投產之后,寬厚板廠長期雙加熱爐生產,每小時有10余噸蒸汽需要用戶消納,公司主蒸汽管網壓力偏高時有可能全部放散,嚴重浪費能源。
為充分利用余熱資源,降低生產成本,回收余熱蒸汽,減少蒸汽放散,對現有的蒸汽管網結構和用戶進行調整迫在眉睫。
找到最佳解決方案
能源環保部在多次組織論證后,立足現狀,制定出一套依靠管理和技術創新,不花錢,實現蒸汽全回收的完美方案。
那就是利用現有蒸汽管網系統,把寬厚板廠蒸汽并入焦化公司內部的低壓蒸汽管網,為蒸汽消納找到穩定用戶。
首先把管網徹底梳理一遍,利用3#管、調壓站汽包和2#管把寬厚板廠與焦化公司聯通,對主管上的閥門、調壓站汽包上的閥門進行更換,煉鋼廠9#管、飽和蒸汽發電機、8#管與其他用戶串起來,這樣既不影響飽和蒸汽發電機的運行,也可以確保其他用戶蒸汽保供。
其次將10噸蒸汽分配給用戶穩定消納。10余噸蒸汽焦化公司東區或西區皆不能單獨完全消納,可能還會造成壓力波動對汽機的安全以及管網其他用戶的影響。經過不同模式下的試驗,最后由焦化東區制冷機穩定消納7噸,剩余3-5噸并入焦化西區消納。
目前兩臺汽輪機的抽汽量均明顯下降,發電負荷增加1000kW,月增加發電72萬度,焦化公司和寬厚板廠的能源利用效率都得到明顯改善。