近日,在寶武集團4月份“全面對標找差,創建世界一流”勞動競賽排行榜中,中南股份棒三線榜上有名,榮獲長材工序效率提升勞動競賽-棒材裝爐溫度提升亞軍產線。他們是怎么干出來的?讓我們一起來看看。
統一思想,激發內生動力
今年以來,面對嚴峻的鋼鐵市場形勢,棒三生產作業區利用班前班后會、專題學習、微信工作群等形式向員工宣貫形勢任務教育,號召全員過“緊日子”,進一步認清形勢,樹立緊迫感和危機感,堅定信心,積極主動應對挑戰,凝聚全員智慧力量,在降本增效、效率提升上持續發力,通過提高裝爐溫度降低出爐溫度,減少燃料的投入,從而到達降低燃耗成本的目的,向生產成本要效益。
多管齊下,穩出實招
作業區針對降本攻關項目制定激勵機制,將“鋼坯入爐溫度”作為KPI考核指標之一,確保人人肩上有擔子,個個身上有指標,充分調動員工積極性,激發員工深挖潛力;同時,迅速成立提高鋼坯入爐溫度的攻關團隊,對現場痛點難點進行頭腦風暴,意見一致后,立即采取各種措施,最終取得明顯成效。例如在紅送輥道鋪設專用保溫防護罩,降低了直送來坯的物流輸送50℃-100℃的溫度損失;為了減少中間鋼坯冷卻環節,把行車磁盤吊改成夾鉗,由原來的只能收最高550℃的下線坯,具備了接收750℃的高架坯能力,熱裝率較之前提升了約8%;雙上料臺架配置,2#臺架具備返料功能,對保證高熱裝率、提高坯料入爐效率作用顯著;富氧燃燒系統的投用,提高了理論燃燒溫度,增加了加熱爐產能,降低了排煙量,從而降低了燃料投入
。極致降本理念深入人心,一加熱工在工作中主動作為,建言獻策,探索出了高架坯彎鋼矯直操作方法,改善了彎鋼入爐的困難的問題,實現鋼坯“趁熱吃”,棒三線的平均入爐溫度提升至677.27℃,這些改進、改善為增加燃燒效率,實現提高入爐鋼溫和降低出爐鋼溫,即“入高出低”提供了良好的條件。
上下協同,高效聯動
作業區加強上下工序的協調溝通,優化生產計劃編排,使煉坯計劃與棒三線的生產計劃高度吻合;生產、設備室全部協同出動,堅持開展熱裝熱送天天讀,針對當天遇到的問題進行具體分析并形成解決方案,入爐溫度得以穩步提升。
下一步,棒三生產作業區將持續在提升效率上下功夫,眼睛向內,對標找差,深挖潛力,為企業提質增效添磚加瓦。(李麗瑩 朱國興)