?重慶鋼鐵圍繞“全面對標找差、狠抓降本增效,管理極致、消耗極限”生產理念,堅持問題導向、目標導向,通過技術降本、工藝改造等方式不斷提升體系能力,追求極致生產效率。近日,重慶鋼鐵首套“噴吹式KR+撈渣”脫硫設備系統改造成功,改造后KR脫硫處理周期較改造前縮短了0.39分鐘/罐,脫硫劑單耗降幅達到21.1%,鐵水脫硫前后處理的渣中TFe含量分別減少1.7%和7%,脫硫劑消耗、渣中鐵損等合計降本約3元/噸·鐵。
“噴吹式KR”脫硫工藝介紹
“噴吹式KR”脫硫工藝:是近年來興起的先進脫硫工藝,該工藝將脫硫粉劑通過噴槍高速射入鐵水,在減少粉劑揮發的同時,增加與鐵水接觸面積,大幅降低脫硫劑消耗,而“撈渣”可最大限度“瀝干”渣中帶鐵,從而降低鐵水損耗,極大降低生產成本。
改造前,重慶鋼鐵KR脫硫工藝一直采取“溜管下料+扒渣”的生產方式,此脫硫工藝脫硫粉劑利用率低,現場粉塵嚴重,生產效率欠佳,影響脫硫工序成本。為降低脫硫工序成本,重慶鋼鐵成立KR改造攻關團隊,引進新型“噴吹+撈渣”的先進工藝技術,對現有的脫硫工藝進行改造。
在改造過程中,重慶鋼鐵煉鋼廠專業技術人員全程跟蹤,不斷優化調試,攻克了噴槍不下料、噴吹過程鐵水噴濺大等重重難關,最終順利完成了重慶鋼鐵首套“噴吹式KR+撈渣”改造。(左東、劉小紅)