通過多措并舉,廣東韶鋼松山股份有限公司(簡稱韶鋼)特軋廠高一線≥400℃熱送熱裝率得到顯著提升,1月完成16.3%、2月完成22.61%、3月完成20.17%、4月完成20.3%,對比15%的目標,每月都超額完成,平均入爐溫度從1月完成190.7℃到2月完成205.2℃、3月完成222℃、4月完成254.5℃,每月都在顯著提高。在中國寶武開展的“全面對標找差,創建世界一流”勞動競賽中,韶鋼高一線榮獲一季度中國寶武長材工序效率提升“線材熱裝進步率亞軍生產線”。
2022年,在“雙控”“雙碳”背景下,韶鋼特軋廠各產線聚焦精益生產管理,發揮生產極致效能,以提升成材率和降低能耗為重點進行高效組織生產,以實現進一步降低工序成本的目標。其中提升鋼坯熱送熱裝率和熱裝溫度已列入公司2022年重點工作。結合特軋廠實際情況,公司各單位高效協同,通過技術進步和管理能力提升,不斷開展提升鋼坯熱裝溫度專項攻關活動。
專業技術人員通過大量的現場調研,發現制約高一線鋼坯熱裝溫度提升的因素主要有五方面:一是連鑄機機時產量大于軋線,加上高一線軋制品種規格多、坯料成分類型多等因素的影響,造成坯料富余后,鋼坯溫度會下降;二是采用鑄機出坯后,要經冷床冷卻后再經汽車運送,軋鋼磁盤卸坯,無法實現高溫熱裝,造成可熱裝鋼坯溫度較低;三是現場坯料入爐前保溫設施不足,鋼坯余熱流失快;四是高一線生產工業線材多,可對接紅送計劃少,平均入爐溫度低;五是缺乏信息化管理手段,熱裝熱送工作推進責任劃分不清晰。
為追求極致效率,提高鋼坯熱送熱裝率,特軋廠與公司多個部門聯合行動,采取了多項措施,高一線的熱送熱裝得到較明顯提升:一是充分利用一體化管控系統,開展熱裝熱送對標活動,建立鋼坯熱裝溫度考評機制,制定入爐溫度控制要求,加強管控力度,時刻關注紅坯溫度、高溫計測量情況、L3系統采集入爐溫度狀況等,做到異常信息及時匯報及時處理。二是提高崗位操作人員責任心,降低設備故障,減少堆鋼,減少熱坯下線變冷。三是針對紅送坯料如何存放、如何提高保溫坑的利用率等問題,進一步開展攻關改善,將保溫坑的冷坯清出,再用廢舊鐵皮把上料臺架周圍圍起來,然后給上料臺架鋪上一層耐高溫的厚石棉,最大程度確保紅送熱量不會快速流失。四是輥道上增加保溫罩,保溫罩的外框由鋼板制成,內框為鋼格網、中間填充保溫材料,在輥道座間的空隙處增加鋼板圍擋,減少周圍空氣與紅坯的熱交換,提升保溫效果,減緩紅坯溫度下降,提高入爐溫度。五是積極與制造部、煉鋼廠等上下工序協調溝通,優化生產計劃編排,使煉坯計劃與高一線的生產計劃高度吻合,提高紅送熱裝率。
隨著深入貫徹落實公司“三降本兩增效”工作要求,各項降本增效工作正全面鋪開,高一線的熱裝進步率還有很大潛力待挖掘,5月計劃完成高一坯料庫的夾鉗改造,可實現高架坯“趁熱吃”,后續將研制翻鋼裝置,可將左右彎曲坯料翻轉,彎曲坯料不再影響入爐,以技術創新手段不斷提升能源利用效率,提高熱送熱裝率,全力以赴實現2022年降本增效工作。 (陳立新 陳睿)