近日,德龍軋鋼廠使用創新的1250精軋HGC油缸復位裝置,按照使用步驟成功將精軋F6HGC油缸恢復到位。在檢查使用效果后,省級創新工作室帶頭人楊振海滿意地說:“原來需要人工半小時的危險性作業,創新后現在一分鐘就能搞定!我粗略地算了一下,每月節約的人工費用、生產誤時折算費用,以及產生的經濟效益,加起來有10萬多元呢。”
軋鋼廠1250帶鋼生產線在日常軋制過程中,精軋上下支承輥存在向外竄動現象。一般情況下,若是下支承輥向外竄動,使用支承輥推拉缸便可輕松將其推回原位。但是如果上支承輥出現外竄現象,必然會帶動HGC油缸一起移位,處理起來會非常棘手。由于HGC油缸坐落在上支承輥軸承箱上,兩者之間有定位銷,更換新上機上支承輥會出現無法與HGC油缸定位貼合現象。以前,軋鋼廠機修車間只能組織維修工背著安全帶爬到3m多高的軋機狹小空間內,需要使用對講機與操作工溝通配合移動上階梯墊,然后借助導鏈、撬棍手動將重約10噸的HGC油缸撬回原位,不但費時費力,而且存在著機械傷害、高處墜落等安全隱患。為此,軋鋼廠成立了以車間主任郝朝鑫為組長、楊振海創新工作室等技術骨干為成員的創新小組,積極進行技術攻關。
“給我一個支點,我可以撬動整個地球。這是古希臘物理學家阿基米德曾經說過一句家喻戶曉的名言。伙計們,根據這句名言,我們能不能改變一下思路?找到一個支點,或者借助一個實物,不用人員鉆進機架內就能實現HGC油缸復位?只要思想不滑坡,辦法總比困難多。今天我們集思廣益一下?!痹谝淮蝿撔聲h上,郝朝鑫提出了這樣的思路,河北省突出貢獻技師楊振海高興地跟大家說:“主任提出的這個建議非常好,現在這個實物我已經想到了,就是利用現成的換輥支架,咱們只要加上一個可以隨時收起和落下的活動關節,稍加改進后便會達到這個效果?!比缓螅麑⒕唧w設想做了簡單的陳述,大家一致認為此法可行。于是,在楊振海的帶領下,創新小組經過反復研究實驗,最終設計制作出一款HGC油缸復位裝置。該裝置由固定架和活動推板組成,固定架焊接在支承輥更換支架前端,要想將上支承輥和HGC油缸復位,只需將該裝置放在下支撐輥上,將活動推板搬起,在操作工控制下利用推拉缸前行將該裝置接觸到上支撐輥,利用活動推板這個支點實現快速復位,完畢后再將活動推板扳倒即可,不會影響原支承輥更換支架正常使用。
1250車間副主任陳士芳在作業現場如是說:“HGC油缸復位裝置投入使用后,原來需人工作業半小時,實施后只需1分鐘就能搞定,我們通過積極創新,攻堅克難,解決了這個‘攔路虎’,把不可能的事情變成現實和可能。在每月創新增效10萬多元同時,為軋鋼廠安全高效生產提供了有力保障?!保?/span>劉立偉)