今年以來,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠廣泛歸納職工合理化建議,凝聚全員力量,立足崗位“撬開智慧大能量”,匯聚“金點子”,使小技改成為降本增效的有力舉措。
“肉夾饃”式插板閥,優化作業降成本
該單位運行車間現有七臺除塵器,相應存在84個插板閥,由于現有插板閥結構較為簡單,其絲桿與插板均為裸漏狀態,由于長期在風雨的沖刷下,使密封處造成不可逆轉的腐蝕,往往會造成密封不嚴,使職工作業程序變復雜,不斷更換插板閥造成成本浪費,針對此現象該車間集思廣益,巧用“肉夾饃”結構,對插板閥進行上下密封改造,將閥門夾于密閉空間之中,從而從根本上解決問題,據了解,自改造后,閥門使用壽命已經延長了16個月,直接節省設備費用3250元。
水泵開啟“地道戰”模式,有效又創效
該單位各大廠房地下均存在或多或少的電纜夾層,為使設備正常運轉,電纜溝積水是日常解決的重點及難點,排水時必須將潛污泵投入集水坑中,這樣不停的轉移潛污泵,對泵體將會造成損傷,長期下來會導致水泵無法正常工作,對此有影響生產的問題運行車間內部高度重視,將潛污泵固定在居中集水坑內,再通過使用地埋式金屬管道作為抽水管,讓水泵在地下開啟“地道戰”模式,不再來回挪泵,大力減少泵體維修成本,據悉,此項小技改自今年實施以來,未損壞一臺潛污泵,同比可節省維修費用1.2萬元。
“彎變直”下落管暢通無阻
該單位運行車間除塵器刮板機與斗提機之間存在1米左右長度的溜槽,由于受四周環境影響,該段管道設有一處彎頭。運行過程中,管內彎頭處容易積灰,使輸灰效率低下,時而造成堵灰現象,影響除塵吸收效果,且每周需要開蓋進行清灰,耗時耗力,該車間職工充分利用生產間隙,將彎管變為“直腸子”,并將斗提機尾輪下降20公分,改造后,再未出現堵灰現象,徹底解決輸灰效率低的問題。(鄧鐵拓)