中國寶武廣東韶關鋼鐵有限公司(簡稱韶鋼)煉鋼廠一煉鋼作業區精煉甲班員工積極響應公司“我為企業獻一計”活動號召,以“對標找差,獻計爭先”為主題,圍繞本班的攻關課題、現場操作難題一起想辦法、促改善,在降低RH合金補加率上取得實效。
以往轉爐煉出的鋼水送LF爐精煉時,視品種、成分要求,需在LF爐加入合金進行成分調節。因受多種因素影響,加合金、調成分很難“一次命中”。之前,連鑄機拉鋼速度較慢,LF爐調節成分要先后3次取樣化驗、冶煉,先粗調,后微調,才能調配到目標成分。如果成分仍不合格,鋼水就要送到RH爐補加合金料,這樣就會增加成本,延長冶煉時間,增加RH爐合金補加率(爐數)。
近期,精煉甲班通過班組對標,發現精煉丙班在6月份創下RH爐合金補加率7.1%的好成績,而甲班為20%,差距很大。甲班提出要通過攻關,把RH合金補加率降到14%以下。
但新的挑戰接踵而來:從8月份開始,為提高產量,連鑄機提高拉速,LF爐調節成分周期由37分鐘縮短到32分鐘,相應地,取樣化驗次數由3次縮減為2次。剛開始,大家很不適應,RH爐合金補加率一下反彈到22%。
為迅速扭轉現狀,甲班班長陳兵想出了一個辦法:要想2次調節到位,需要對鋼水成分判斷準確,取樣代表性強。轉爐煉鋼時已預先加入一定量的合金,以前班員只是在鋼水進站、升溫、熔化合金后,取樣化驗,才得知鋼水成分。班長現要求大家對轉爐加合金量進行預算,與自己第一次取樣化驗的結果比對,以此提高班員對成分判斷的準確性。以此判斷為依據,精準進行第二步的冶煉操作,實現合金加入量的精準控制,從而提高LF爐成分命中率,降低RH爐合金補加率。
實際操作中,班員對鋼水溫度、脫氧程度、轉爐下渣量、吹氧量等因素精準把控,例如取樣時溫度較低,配合金時就要考慮合金在鋼水里可能沒有完全熔解,待溫度升高后會熔完,所以會少配一點;在第一個鋼樣成分出來后,班員會核對一下自己的預算結果,看看相差遠不遠,如果一致,那就可大膽地向目標值配合金。
9月份,甲班RH合金補加率下降到12.1%,不僅保證鋼水質量,還產生一定的效益。對比之前,9月份RH爐環流時間共減少了30分鐘,減少氬氣消耗約30立方米;由于RH爐處理時間比原來減少了,有效減少鋼水對耐材的侵蝕,減少了耐材損耗,進而延長RH爐真空槽的壽命,同時為行車周轉騰出更多時間,有效避免鑄機降檔速等鋼水。
經過攻關,精煉甲班RH合金補加率下降到12.1%,有效提升了鋼水質量及純凈度。甲班員工表示,下一步還要繼續對標先進指標,再接再厲,持續改進,力爭將本班的RH合金補加率降到7%以下。 (陳立新 龔俊明 梁森泉 )