現在不同了,通過技術員的不斷攻關、大量試驗,研究出一種以人工時效替代自然時效的辦法,不僅使做樣效率有了質的飛躍,還有效降低了鋼材的場內轉運費用,在減輕人員勞動強度的同時,為降本增效貢獻了力量。
YL82B鋼材復雜的檢驗流程源于其獨特的鋼材性質,除了軋制工藝的不同,其鋼材力學性能要求也是優于普通鋼種鋼材。在YL82B鋼材軋制初期,鋼材力學性能起伏不定,存在一個“活躍期”,此時的數據僅僅只能作為初期參考,需取同卷鋼材的其他試樣進行為期20天的時效期,20天后再進行大批量的時效試驗,產生的數據才能作為這一批次鋼材的最終結果。在YL82B鋼材進行力學性能試驗時,還需進行外部校正、不圓度測量、斷口測量等一系列操作。而且時效樣量大,工作量是普通鋼材的7倍,時效期間軋制的鋼材不能及時出庫,需轉移至直配庫存放,還會附帶一定的吊裝費用及裝車費用。為了降低人員勞動強度,減少YL82B鋼材轉運費用,中心技術員們不斷摸索探討,以HRB500E鋼材人工時效方法為啟發,組織人員針對YL82B鋼材人工時效進行試驗。
經過上百次試驗、反復的數據對比之后,終于成功研究出適合YL82B鋼材的人工時效方法及最佳的溫度與時間節點。試驗結果表明,利用150℃的環境保存鋼材10小時后,將有效縮短YL82B鋼材時效期,由原來的20天縮短至24小時,也就是說,軋線軋制出的YL82B鋼材,24小時就可得到最準確的性能結果。時效樣的數量也由原來的7組減為5組,極大地減輕了質檢員和試驗員的工作量。時效時間的縮短,降低了庫房的占有率,避免了庫存積壓及鋼材轉運的費用。
8月份,陜鋼集團漢鋼公司YL82B鋼材共軋制16223噸,節約成本費用16萬元。這僅僅只是漢鋼公司降本增效工作的一個縮影,漢鋼公司始終致力于全方位對標、全系統降本工作,不斷挖掘降本增效益益源、動力源和價值源,精準定位品種鋼生產、技術指標提升、成本降低等坐標點,劃定降本增效路線圖,全面做細、做足、做細、做實降本增效工作。(劉 靜)