近日,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠400㎡燒結機在2019年度“全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽”400㎡及以上燒結機評選中,喜獲全國節能降耗“創先爐”榮譽稱號。
一直以來,該公司煉鐵廠堅持以各級“三會”精神為統領,自我超越,創新賦能,深入開展燒結機設備消缺和各項技術改造,在原料優化、工藝控制、成分穩定、成本策劃、節能攻關等方面下功夫,持續推動鐵前技術進步,助推企業高質量發展。
強化操作+技術革新 促進能耗持續降低
為進一步提升燒結工序經濟技術指標,結合自身特點和性能,該單位堅持工藝參數“窄區間”控制,不斷強化人員標準操作,加強工藝參數監督檢查,重點攻關布料操作、漏風治理、機速終點控制等生產操作,進一步提高工藝參數達標率。先后完成燒結機點火爐改造、料面再提升、壓料裝置再改進、鋪底料粒級優化、料面噴吹熱蒸汽、動靜滑道等多項技術革新,順利將燒結系統平均漏風率降至40-50%,混合料溫提升至65℃以上,促進燒結還原氣氛降低、氧化氣氛提升,助推燒結礦提質穩產工作邁上了新臺階。
截至目前,燒結礦轉爐煤氣單耗降低至15.57m3/t,年可創效200余萬元;燒結礦固燃單耗實現65.07kg/t,為區域碳排放量減排和綠色冶煉做出了新的貢獻。
嚴把原料+工藝創新 保障燒結優質生產
針對原料管控,堅持以成本控制點管理為核心,從人、機、料、法四方面科學分析影響原料穩定性的因素,通過不斷優化燒結原料結構,提升人造礦質量,細化完善冶金噸度價值、鐵礦石燒結基礎性能排序等,為進一步優化配料提供方向和支撐;大膽開展燒結厚料層數攻關課題,運用堆料順序調整、物料堆料點分配、堆料機速提升等措施,順利使1#原料系統提升至310層,2#原料系統提升至480層。同時,為有效杜絕原料小料種混料現象,執行預備料操作,先后實施13#料場大棚、汽礦槽大棚及皮帶秤改造,形成了“一堆一取一待一空”的新堆料工藝模式,成功使混勻礦全鐵穩定率達到84.3%;燒結礦成礦率達74.20%,較去年提升1.25%,為燒結工序優質生產和燒結礦固燃單耗降低奠定了堅實的原料保障。
以上措施實行后,該單位燒結工序已逐步探索出“低水、低碳”“超厚料層”“厚鋪慢燒”等燒結操作新工藝,將為企業奮斗“國內一流、行業領先”總目標和高質量發展提供充足動力。(聶旭 彭元飛)