受疫情影響,今年一季度以來建筑鋼材滯銷嚴重,隨著疫情影響逐漸消退,公司緊抓區域市場對優質線材的需求有利時機,在逐月加大YL82B、60#/65#/70#硬線、30MnSi等鋼種生產的同時,不斷優化新品鋼生產工藝,規范新品精煉操作,嚴格精煉設施的點檢和維護,完善品種鋼生產的各項準備工作,今年6-8月份,在新品鋼產量顯著提升的同時,噸鋼電能消耗較上年分別降低5.32kwh/t、5.55kwh/t、9.27kwh/t,為下一步降低新品鋼電耗積累了經驗。
優化新品鋼生產工藝,規范新品精煉操作,是降低新品鋼電耗的關鍵。為了降低新品鋼水精煉電耗,煉鋼廠對操作控制中存在的問題進行了準確的分析,對新品鋼水精煉工藝進行了全面的總結,增加了“電極在兩個工位之間旋轉以及下降過程中,人員必須現場確認監護,杜絕人為原因造成的電極異常損耗。鋼水進站后,快速造渣,起渣埋弧階段弧光不外露,避免鋼水沖刷電極”等規定,消除了鋼水精煉過程中因人為因素和操作原因造成電能消耗。
嚴格精煉設備設施的點檢和維護,確保設備設施安全運行是降低新品鋼電耗的基礎。每個澆次生產前,設備科組織人員對配電設施、電極提升裝置、變壓器、液壓系統、冷卻水系統進行全面、系統的檢查、維護,確保生產過程設備設施性能穩定、可靠,保證了鋼水精煉過程的順行。同時,還恢復了底吹自動供氣與控制裝置,實現了底吹氬氣的自動控制,穩定了底吹流量,確保造渣和埋弧效果。
合理化組織生產,確保轉爐、精煉、連鑄之間協調、穩定生產,縮短鋼水精煉時間,是降低新品鋼電耗的前提。新品鋼生產與普碳鋼、低合金鋼生產過程相比,轉爐、精煉、連鑄差異較大,工序間銜接要求高,因而生產組織難度增加,為了確保整個生產過程順暢,生產科相關人員深入了解、準確掌握新品鋼工藝質量控制要求,綜合考量轉爐鋼水冶煉周期、LF爐鋼水精煉周期和連鑄機拉速等因素,合理調整爐機匹配,使各工序生產節奏協調和諧,鋼水精煉時間得到合理控制,電能消耗進一步降低。(楊魁 王鮮明)