近期,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足自身崗位,發揮聰明才智,實施小技小改,用實際行動促使生產成本持續降低,助推“高效冶煉”生產模式深入開展。
啟用“快速更換法”——提升效率 降低油耗
該單位1號高爐渣處理皮帶減速機由于長時間在線運行,發現高速軸鍵槽磨損和振動嚴重,而傳統維修方式是更換減速機,并重新加蓋密封。但在實際生產中,因此方式涉及密封面較多,更換完成后時經常造成減速機漏油現象,不利于正常生產穩定運行。
為解決這一問題,設備技術人員經反復實踐和驗證后,決定搶抓放鐵間隙對高速軸啟用一種快速更換方法。此方法通過將高速軸四周螺栓松動,不完全打開上蓋,直接拆除高速軸進行更換安裝,不僅保障了減速機高速軸更換后運行良好,而且有效杜絕了減速機漏油問題,提高了生產效率,降低了油耗,預計年可降本5萬余元。
橫向巧改旋轉——穩定信號 嚴防事故
2號高爐爐頂卸灰閥原限位裝置安裝在油缸上,工作方式為跟隨油缸橫向運動靠近或遠離接近開關,從而發出信號控制電磁換向閥。但因設備微有振動或油缸運動稍不到位,容易造成信號不穩、丟失信號,導致電磁換向閥電線圈頻繁燒損,影響高爐高效生產。
針對這一問題,工藝與設備技術人員通過在卸灰閥轉軸頂端加裝限位支架,并在卸灰閥兩端分別加裝接近開關和支架等措施,有效降低了線圈燒損事故。改造后,當卸灰閥閥軸轉動到位時,限位側面對正接近開關觸發信號,信號傳送時間較之前延長1秒左右,確保了信號穩定,年可降本10萬元。
分塊拼接安裝——延長壽命 保障生產
高爐渣處理?;匦谑茉L期沖刷,造成耐材脫落、鋼板刷漏,僅依靠放鐵間隙對?;蠕摪逖a焊來滿足正常生產需求。
為保障高爐高效生產,該單位一方面利用放鐵間隙對回旋壁尺寸進行測量,用16mm鋼板分四段制作回旋壁框架,并現場采用高強陶瓷耐磨料進行整體澆筑和20小時焦爐煤氣烘烤;另一方面利用檢修時間將四段制作好的回旋壁吊至?;冗M行拼對、噴涂處理和烘烤。此方法投入使用后,?;饶軌驖M足粒化要求,提高了使用壽命,又降低了工人勞動強度,節約了檢修時間,保障了高爐穩定順行,年可直接降本20萬元。(吉艷琴)