8月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,精準發力,深挖崗位創新創效潛能,全力促進生產經營工作高質量發展,助推“國內一流、行業領先”總目標早日實現。
設備“降”級 效益升級
振動篩作為燒結工序生產中的關鍵設備,其振動效率、振篩結構均可對生產造成不同程度的影響。為進一步提升燒結機振動篩生產效能,該單位技術人員通過重新布線、加裝PLC控制柜;將三級振動篩變為二級振動篩,以提高料位篩選出不合格顆粒料;拆除所有大功率電機,改用小功率電機,達到降低電網沖擊、節約電能的效果等舉措,不僅提升了設備自動化效率,實現了設備在線監測功能,而且提高了振動篩效率,保證了高爐正常生產,預計年可創效26萬元。
信號“跑路” 效率倍增
自高爐除塵系統無人值守崗位合并后,該單位265㎡燒結機水泵房設備統一由除塵工定點巡查。但在實際生產中,發現當水泵故障停機,崗位工不能及時獲取故障信息。針對這一問題,為確保人員實時掌握水泵電機運行狀況,技術人員決定將水泵電機停機信號全部引至機尾除塵顯示系統,并加裝故障報警設備。改造后,當設備發生故障,崗位工可第一時間掌握異常信息,迅速處置,杜絕了因水泵停機造成的事故擴大化現象,年可直接節約成本5.7萬元。
數據共享 質量提升
因新脫硫脫硝項目在投入使用時,未與450㎡燒結機建立數據互通系統,造成主控人員無法實時查看燒結機出口尾氣參數,不能準確調整配料情況,導致燒結礦含硫量無法精準控制。為更好控制燒結礦各項參數,現將脫硫脫硝系統進氣數據參數通過網絡顯示在主控室操作界面上,使操作人員能夠通過燒結尾氣參數及時調整燒結配料參數,以減少不合格燒結礦產生,確保燒結礦含硫量在可控范圍之內。改造后,燒結礦生產運行情況良好,質量較前期實現提升,預計年可創效5萬余元。(張雅楠)