連日來,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠除塵班組立足實際,深挖潛能,通過自身不懈努力,用班組力量,為企業降本增效注入新動力。
修舊利廢,綜合運用降成本。漢鋼公司煉鐵廠袋式除塵器最容易出現問題的地方是脈沖閥膜片,所屬區域脈沖閥膜片共有1200多個,數量多,易消耗,對備件回貨要求增添了難度,往往容易造成備件跟不上更換的現象,是班組日常工作的一項難點?!鞍嚅L,以前換下來的舊備件我看過了,壞掉的閥膜片基本都是其中一部分損壞,并非完全損壞,這些東西拆下來,可以進行拼湊修復,讓它繼續發揮余熱?!敝灰姲馐郑萁z刀,內六方等工具在他們手下快速的飛舞著,廢舊噴吹脈沖閥被他一個個的解剖了起來,內部膜片,大小彈簧,密封圈,全部回收,經統計,班組每月可拼湊膜片20余個,可節省備件費用800余元。
技術改造,降低強度增效率。漢鋼公司煉鐵廠運行車間7臺除塵器,相對應配備7個壓縮空氣儲氣罐,屬于特種設備,由于從空壓站輸送的壓縮空氣含有水分,水氣若從儲氣罐進入除塵器噴吹系統,往往就會帶來濾袋糊袋、電器元件失效等隱患,儲氣罐排水就成為每日必要的工作內容之一。對此,該車間經過多次現場查勘,通過立項多方合作,對原有排水裝置進行改造升級,提升了排水能力,自動排水裝置安裝以來,經調試,排氣間隔為五秒,每次排氣都會將產生的水分全部帶出,在不造成能源浪費的前提下降低員工勞動強度,使大家將精力全部投入生產之中,大大的提高了工作效率。
預算管理,細化成本促提升。為避免超支預算影響成本問題,除塵班組內部詳細制定成本預算管理計劃,從除塵器工藝流程、設備設施的關鍵點入手,找準影響管控效果的關鍵要素,每個除塵器區域由主操嚴格根據實際情況進行備件計劃申報,將可控成本層層分解到個人,把預算成本責任落實到個人,確定責任人,實行獎勵考核制,同時建立詳細的設備損耗周期臺賬,通過查臺賬的方式對相對應的設備進行專業點檢,確定是否更換,對未到損耗周期的設備進行日常維護保養,實現設備故障可控化、成本管理最優化。( 鄧鐵拓 劉星坤)