“7月下旬以來,針對裝卸車工作存在的問題,我們進行了多方溝通協調,通過加強內部管理、強化服務意識,‘對癥下藥’,目前裝卸問題有所緩解,總卸車量同比日均提升26%,路途車相比高峰下降了38%,積壓現象得到較大改善……”陜鋼集團漢鋼公司物流中心領導班子在和筆者的交談中說到。
前期,因焦炭使用結構調整,國內礦進購量加大,加之產量提升后庫存激增,在原燃料集中發運與銷售搶抓市場大量出庫的背景下,陜鋼集團漢鋼公司物流中心在人員思想、硬件設備、場地堆存沒有跟上外部形勢變化,管理效能未能徹底發揮,造成裝卸矛盾集中爆發,物流運輸不暢,司機排隊等待時間過長,怨言四起……這一度成為漢鋼公司、集團乃至媒體關注的問題。漢鋼公司黨政、物流中心針對問題癥結積極行動,多次組織會議專題研究解決措施,加強協調與督導,目前裝卸問題得到緩解,并逐步向好發展。
“量體裁衣”提升服務
重空車輛進廠后,廠區道路不熟悉、業務辦理流程不熟練、等待時間長、拉運司機有情緒……怎么辦?漢鋼公司物流中心“量體裁衣”,從做優服務、疏導司機情緒入手,遇到高峰期,慰問小分隊立即出動,為排隊等待司機送餐,并與司機溝通交流,同時常態化的為入廠司機免費提供純凈水和面包。硬件方面,在新直配庫設立間休室,配備椅子、飲水機、純凈水等必需的設施與物品,加快推進車輛叫號信息系統、增加行車、庫房檢斤衡項目,以提升物流服務品質、徹底解決車輛排隊與過磅繞圈的問題,保障裝卸車順暢高效。日前銷售鋼材汽車入出廠效率提升約50%。
“因材施策”破解瓶頸
針對高產量,高庫存的常態化運行,新的直配庫房、汽車翻車機項目的投運,缺員矛盾在物流中心成了問題焦點,間接的制約裝卸能力發揮。對此物流中心依據點多、線長、面廣的作業特性,“兩條腿走路”,一方面加強和行政人事部溝通,通過內部招聘方式爭取缺員;一方面積打破常規,突破瓶頸,召開座談會、動員會,通過取消所有管理人員休假,部分科室四班三運轉改為三班兩運轉等措施,夯實人員作業組織,提升過程盯控質量。在抽調休假人員、啟動汽車翻車機卸車后,焦炭大棚的堆料機得以常態化運行,焦炭倉儲能力得到極大提升,有力的保障了下站效率。據悉,日前集裝箱卸車能力常態化實現了三輪,相比歷史最好記錄提升26%,正在朝著每日四輪全力奮進。
“調整策略”通暢物流
針對產量提升后,物流管理、設備設施的不適應,該單位組織班組長以上管理人員,帶著問題、帶著目標,分四批深入龍鋼公司進行對標學習,據了解,該中心將以“馬真精神”為依托,即“馬上就辦,真抓實干”,來強化提升物流管理、改變工作作風。在細化措施方面,強化“三現”工作方法,即“現場、現實、現物”,依托微信群,針對每個裝卸環節,明確盯控人員,一線響鈴,服務到崗,夯實作業過程的管理履職,確保作業高效、受控運行;對清理車廂積礦進行了明確規定,遇到粘礦,裝卸隊在30分鐘之內增加一班人員投入作業;此外,積極和韓城公司協調發車事宜,根據天氣控制節奏,在遇到車輛集中到達時,立即啟動應急預案,由生產部牽頭,為下站車輛開辟綠色通道,從過磅、取樣、卸車確認、交通管制、倉儲堆存等方面著手,全方位提升下站效率,最大限度消化路途積壓,保障物流順暢。
據悉,陜鋼集團漢鋼公司物流中心后期將以問題為導向,不斷強化內部管理、創新管理思路、轉變工作作風,再鼓新干勁、再添新舉措、以務實的作風全面、扎實做好裝卸車工作,全力化解裝卸矛盾。(張云波 張云鳳)