7月27、28日,陜鋼集團漢鋼公軋鋼廠2#棒線通過對Φ12螺紋鋼五切分工藝進行再改造、再優化、再提升,促使班產、日產連續刷新紀錄4次,產量提升高19.8%。
Φ12螺紋鋼五切分工藝是漢鋼公司重點改造項目,中廢一直是制約產量提升的瓶頸所在,為此軋鋼廠組織棒線車間生產技術人員通過對標其它先進企業,內部分析總結,對成品頭部、尾部耳子大,部分架次孔型及軋機穩定性等進行對標;對K3、K4軋機彈跳過大、粗中軋軋槽水管改造等問題進行攻關;同時嚴格落實標準化操作,嚴格按工藝要求控制好料型尺寸,重點做好加熱參數、溫度和各架次料型尺寸、各架次速度及電流參數控制,形成固化標準。
此外,軋鋼廠還成立了專項攻關小組,對2#棒線中廢問題及時進行總結、改進、調整,棒線車間迅速落實改進攻關措施,各班組嚴格執行料型工藝標準化,勤調整,勤換槽,對飛剪參數、活套調節、張力關系和降速補償等參數及時調整,最高小時過鋼量較之前提高20支左右;通過對跑槽、導衛進行改造,更訂導衛報廢標準等降低中廢支數,使千支中廢率下降0.99‰,實現了28日全天無中廢。針對加熱爐出鋼溫度問題,參照借鑒相關單位標準執行;同時棒線車間從各個環節抓產量提升,嚴格管理,車間內部安排專人負責解決后區收集慢問題,促使作業率提高6.46%。
據了解,軋鋼廠將繼續以Φ18mm、Φ20mm規格三切分等新工藝改造項目,進而提升產品質量、產量和指標,實現精細化、標準化管理,對標行業先進,進一步打造高效產品,持續做好穩產、提產、再超產工作,為順利完成漢鋼公司下達的各項生產經營任務,全面提高產量目標打下堅實基礎。(胡歡 李奕文)