進入二季度以來,隨著疫情的緩解,方大九鋼進一步加強精細化管理,以“全面降成本,大干一百天”活動為抓手,緊緊抓住影響成本的關鍵指標深挖內潛,從工藝、操作等方面開展攻關、狠抓落實,二季度多項經濟技術指標環比一季度取得明顯進步。
關鍵經濟指標攻關見成效
二季度,方大九鋼多項主要經濟技術指標攻關取得成效,其中燃料比、鋼鐵料消耗等主要經濟技術指標環比一季度都有不同程度進步。
“降低燃料比,節約能耗,這是當前高爐煉鐵發展的必然趨勢,我們要從降低高爐燃料比入手,通過優化高爐參數,加強能耗、風溫管理,進一步降低高爐燃料比?!痹摴緹掕F廠相關技術人員介紹道。
在降低高爐燃料比方面,該公司將提高生鐵產量與降低燃料比攻關進行有機結合,在提升生鐵產量前提下,全力做好降低燃料比攻關工作,結合高爐生產實際情況,制定燃料比攻關目標,進一步激發員工工作積極性和主動性。同時,推進高爐操作精細化,高爐操作人員加強對爐溫、堿度控制,強化對原燃料、風口工作狀態及渣、鐵樣的檢查力度,全力保證爐溫穩定,促燃料比降低。通過以上舉措,該公司二季度燃料比相比一季度下降12公斤/噸,二季度實現燒結固體燃耗較一季度下降2公斤/噸礦,此兩項指標均創下今年以來最好水平。
在燃料比攻關取得顯著成效的同時,該公司鋼鐵料消耗也取得了明顯進步。“我們二季度鋼鐵料消耗較一季度下降3公斤/噸鋼?!痹摴緹掍搹S綜合科長羅振雄自豪地說道。
在降低鋼鐵料消耗方面,該公司組建了鋼鐵料消耗攻關小組,攻關小組針對影響鋼鐵料消耗的因素進行分析,對內部回收廢鋼的使用進行規范,穩定每爐內部回收廢鋼的使用量,確保噸鋼內部廢鋼用量達到20公斤/噸以上;科學合理使用轉爐冶煉渣料,加強鐵水成分、裝入量的理論精準計算,在MES自動化系統中建立了轉爐渣料的理論模型,為后續少渣煉鋼提供理論支撐。
“此外,我們還對各工序溫降進行攻關,通過鋼包加蓋、合金在線烘烤、連鑄低過熱度澆鑄等手段降低各工序溫降,從而降低轉爐出鋼溫度,減少轉爐冶煉吹損及過氧化,提高鋼鐵料的收得率?!痹摴緹掍搹S工藝技術員楊創煌說道。
另外,二季度,該公司軋鋼工序遵循效益優先原則,合理調整產線排產,優化直螺品規生產結構,提升小、中規格生產比例,使得二季度小、中規格產量在鋼筋總產量的占比較一季度上升1.33%,充分發揮品規創效潛力。
節能降耗措施效果好
降低能源消耗,方大九鋼將重點放在了煉鐵、軋鋼等用能大戶上,同時做好自發電量創效工作,做到發電機組“創效一分錢不嫌少”,最大限度地創造發電效益。
在降低電耗方面,該公司積極開展“賽馬”和能源控制攻關活動,通過程序優化、工藝改進等措施節約用電。
——煉鐵工序制定切實可行的降成本目標,強化對燒結機系統漏風在線治理,利用日檢對具備維護條件的漏風點進行在線處理,對燒結機抽風系統進行全面堵漏,降低燒結機漏風率;嚴格執行燒結燃料破碎、原料供料系統等階段性生產線“工完機?!?,減少設備空轉;有效利用余熱資源,燒結配料使用熱水消化石灰粉,提高混合料溫,有效改善燒結料層透氣性,減輕主抽風機負荷來降低風機電流,節約能耗。二季度燒結噸礦電耗較一季度下降3.77度,高爐噸鐵電耗較一季度下降3.12度,取得了不錯成效。
——軋鋼工序重點降低煤氣消耗,為進一步降低能耗,推出“算得精、修得好,管得實”九字煤耗管控法,助力降本增效攻堅。“算得精”,即結合自身歷史最好水平提出總體能耗目標和指標,并將確定的降耗指標分解到各生產線煤耗環節,以指標為基準值,按完成指標排序獎優罰劣?!靶薜煤谩保瑥娀瘜訜釥t能耗設備的檢修和維護,開展設備隱患排查整改,全面提高煤氣有效利用率?!肮艿脤崱?,在煤氣消耗過程控制中,抓實“強化生產與檢修計劃性、開展煤氣管網專項巡回檢查、提升坯料熱裝熱送率”三個重點環節,最大限度減少能源重復性消耗。二季度軋鋼鋼筋煤氣單耗較一季度下降8.65立方米/噸。
在做好節能降耗工作的同時,方大九鋼還全面做好自發電管理提升公司效益。
“我們充分利用現有發電機組潛能,使其始終保持滿負荷運轉狀態,爭取發電量最大化。同時我們針對每臺發電機組制定詳細的攻關方案,不斷優化機組運行方式,確保機組高負荷頂得上、發得出,低負荷壓得下、燒得穩?!痹摴緞恿S相關人員介紹道。
為確保發電量,該公司一方面對發電機組運行設備進行溫度、振動、壓力、流量等方面的定期檢查,發現潛在隱患及時處理,做到缺陷消除當日不過班。另一方面發電班組做好生產溝通和聯絡,及時了解煤氣壓力狀況,結合煤氣供給情況及時合理調整主輔設備運行狀態,確保機組滿負荷發電。通過以上舉措二季度平均日發電量較一季度增加22萬度/天,經濟效益顯著。(吳益凡)