為確保φ14規格YL82B開發成功,漢鋼公司軋鋼廠召集相關生產、技術人員在軋制前進行生產準備及軋制討論會議,并邀請技術質量部人員進行指導,對加熱制度、軋線關鍵點溫度等工藝參數及備品備件情況進行了確認,對整個生產過程進行了嚴密的安排部署。要求生產前軋線各區域噴嘴、跑槽尺寸和安裝情況進行確認,對減定徑后跑槽進行更換,避免因噴嘴、跑槽原因造成堆鋼。對長期未使用的12-14#風機進行排查,做好備用方案,確保風冷效果。并對φ14規格料型標準及軋制程序表進行了核對確認。在生產組織上,利用限煤氣檢修時間更換規格,盡量減少對產量任務的影響。本次軋制由于是YL82B該規格首次軋制,且數量不大,要求組小批軋制。軋鋼廠、技術質量部及鋼鐵研究院技術人員現場全程跟蹤,及時調整,保證鋼材質量。通過兩批鋼材試軋,確定了順行軋制工藝。本次生產φ14規格YL82B鋼材金相無異常組織,索氏體化率89%,表面質量符合技術要求。
此次14規格YL82B的成功開發,可有效助力陜鋼集團漢鋼公司轉型升級、提質增效,推動禹龍鋼材品牌建設,提高市場競爭力,促進陜鋼集團向高端鋼鐵材料服務商的轉變之路。近年來,陜鋼集團漢鋼公司致力于產品結構轉型升級,線材布局以YL82B為拳頭產品,目前φ12.5規格YL82B已順利實現轉產。6月23日,漢鋼公司與陜鋼創新研究院成功試軋了φ14規格YL82B,拳頭產品再添新規格,意味著漢鋼公司在高質量轉型道路上又邁出了重要一步。同時φ14規格的成功軋制直接擴大了高線產品的規格范圍,進一步增強了市場適應性和競爭力。
YL82B為預應力鋼絲鋼絞線用鋼,φ14規格熱軋盤條用于拉拔捻制強度在2000MPa以上的大規格鋼絞線。φ14.0mmYL82B由于規格較大,相較于φ12.5規格,在生產中存在更多的難點。比如中心易出現網狀滲碳體,風冷線上盤條表面與中心冷卻速度差異大導致內外組織差別大,內應力大、H/N逃逸慢導致時效期延長等等。
為確保φ14規格YL82B開發成功,漢鋼公司軋鋼廠召集相關生產、技術人員在軋制前進行生產準備及軋制討論會議,并邀請技術質量部人員進行指導,對加熱制度、軋線關鍵點溫度等工藝參數及備品備件情況進行了確認,對整個生產過程進行了嚴密的安排部署。要求生產前軋線各區域噴嘴、跑槽尺寸和安裝情況進行確認,對減定徑后跑槽進行更換,避免因噴嘴、跑槽原因造成堆鋼。對長期未使用的12-14#風機進行排查,做好備用方案,確保風冷效果。并對φ14規格料型標準及軋制程序表進行了核對確認。在生產組織上,利用限煤氣檢修時間更換規格,盡量減少對產量任務的影響。本次軋制由于是YL82B該規格首次軋制,且數量不大,要求組小批軋制。軋鋼廠、技術質量部及鋼鐵研究院技術人員現場全程跟蹤,及時調整,保證鋼材質量。通過兩批鋼材試軋,確定了順行軋制工藝。本次生產φ14規格YL82B鋼材金相無異常組織,索氏體化率89%,表面質量符合技術要求。
此次14規格YL82B的成功開發,可有效助力陜鋼集團漢鋼公司轉型升級、提質增效,推動禹龍鋼材品牌建設,提高市場競爭力,促進陜鋼集團向高端鋼鐵材料服務商的轉變之路。(周慧敏 楊少文)