今年以來,首鋼京唐公司煉鋼部轉爐出鋼溫度取得新突破,達到1647.4度,創歷史新低。
轉爐出鋼溫度是由整個煉鋼系統決定的,是衡量煉鋼廠生產工藝、設備管理、技術水平的重要參數。在一定范圍內,出鋼溫度越低越有利于煉鋼操作穩定,有利于提高產品質量,有利于降低生產成本。
為降低出鋼溫度,煉鋼部狠抓關鍵環節、組建多個攻關團隊,采用“各個擊破”的方法,攻克了生產管理、技術提升、智能化改造等難關,最終取得了良好效果。
疫情防控和系列檢修帶來的雙重壓力,使煉鋼部的生產組織難度陡然倍增,尤其是在出鋼溫度等重要指標的控制方面,難度就更大了。為提高生產效率、降低溫降帶來的溫度損失,攻關團隊在生產組織、檢修施工等方面下足了功夫。
生產管控組組長胡敏說:“要想減少生產過程溫度損失,關鍵就在于加快生產節奏,減少物流時間,只有節奏快起來,溫度才能降下來?!?/p>
胡敏比誰都清楚這項工作的難度。系列檢修期間,他以“提高生產效率”為主線,牽頭組織制定了“搶生產保檢修”的工作方案,瞄準關鍵瓶頸問題展開了系統攻關。在煉鋼五座轉爐同步檢修過程中,攻關團隊通過“桌面推演”“現場模擬”等措施,增強檢修項目的可操作性與針對性,確保了煉鋼6路能源氣體介質、9路水介質按計劃停機,全力保障檢修工作的優質高效,更為高效化穩定生產奠定了基礎。
煉鋼部持續加強生產管控,不斷優化生產組織。在系列檢修期間,針對鋼水不能滿足轉爐滿負荷生產的問題,創新采用了封爐封機“1+2”的生產模式,封存1座轉爐、1座精煉站、1臺鑄機進行高效生產。
同時細化了轉爐的冶煉品種,大大提高了全流程生產效率,提前做好了鑄機與鋼包的協調工作,減少了交叉吊包影響,實現了品種鋼的常態化生產。在提高板坯液面波動合格率、提高鑄坯質量方面,通過參數對比實現了鑄機氬氣吹入量的持續優化,使得非計劃下線率降低了3%。在此基礎上,結合前期生產準備、設備強化、原輔材料測算供應、穩產試驗等,推進煉鋼廠與調度室、板坯庫、鋼軋計劃等崗位相互聯動、密切配合,提高了板坯熱裝率,有效控制了轉爐到鑄機的過程溫度損失。
在以“高效化快節奏生產”為核心提高生產效率的基礎上,煉鋼部深挖內部創新潛能,通過轉爐高強度供氧、快速精煉、高效連鑄等工藝技術的應用,為全流程快節奏生產提供了強有力的技術保證。
生產技術室技術員關順寬說:“今年年初,在確保全流程生產提速的基礎上,我們在1號脫碳爐創新使用了‘大口徑出鋼’技術。與普通出鋼相比通鋼量明顯增加,不僅降低了轉爐冶煉溫度,還縮短了出鋼時間?!?/p>
“大口徑出鋼”技術的應用對轉爐的生產節奏及設備要求較高,國內只有幾家鋼廠掌握這項核心技術。在創新采用這項技術之初,關順寬和團隊成員們費盡了心思。
技術研究過程中,由于出鋼口徑加大,使得鋼水與出鋼口的滑動擋板接觸面積也隨之增大,這樣一來極易導致擋板被鋼水侵蝕,還會造成出鋼口關閉不嚴產生新的化學反應,影響鋼水的質量,甚至還可能造成事故。為解決這個問題,團隊成員早出晚歸、披星戴月,搜集了大量一手數據,不斷分析總結試驗結果,終于找到了問題的關鍵。他們又趁熱打鐵,通過改善滑動擋板,增加了滑動擋板的開閉行程,通過優化耐材配比,提高了滑板的抗侵蝕能力,大大延長了滑動擋板的使用壽命,轉爐冶煉周期提升了2%,出鋼溫降減少了3.6度。
前道工序生產節奏的加快,也推動了后道工序工藝技術的升級。為避免冶煉中間環節出現生產停滯、損失過程溫度、減緩生產節奏,生產技術室技術員王少軍以“縮短精煉處理時間”為目標,優化物料確認、加強過程管控、強化措施執行,使得鋼水脫碳冶煉時間穩定控制在16分鐘以內。此外,他還通過擴大強制脫碳工藝技術的應用,將IF鋼真空處理時間降低至23.2分鐘,加快鋼水的反應速率,為降低出鋼溫度打下了基礎。
除了工藝技術創新助推出鋼溫度降低之外,煉鋼部還加快智能化改造的進程。以精煉作業區為例,新投入使用的“新型廢氣分析儀”系統,能夠精準檢測出鋼水在真空冶煉過程中的碳含量,縮短冶煉時間,并為加快生產節湊、減少過程溫度損失起到了關鍵作用?!艾F在一爐普通鋼水真空冶煉脫碳時間只需要11分鐘,比原來縮短了2分鐘?!本珶捵鳂I區四班作業長溫瀚說。
在常態化穩定高產的大環境下,如何降低出鋼溫度實現產線提速是煉鋼部最迫切需要解決的難題。2019年,煉鋼部對全流程工藝特點進行了深入分析,將目標鎖定在了“縮短真空冶煉時間”上,下決心一定要啃下這塊“硬骨頭”。
為攻克這道難關,溫瀚帶領團隊成員“兵分兩路”,一路主攻工藝技術難關,一路“走出去”瞄準先進企業進行對標。經過多方不懈努力,攻關組通過智能改造,創新使用了新型廢氣分析系統,實時檢測鋼水發生化學反應后產生的一氧化碳和二氧化碳的指標,以此來判斷鋼水中的碳含量。
相比以前取樣檢測的傳統經驗做法,新型廢氣分析系統不僅能夠準確、快速、穩定地檢測出鋼水中碳含量指標,還避免了因多次取樣檢測造成時間浪費,在快節奏生產的情況下,每爐普通鋼水的真空冶煉時間平均縮短了2分鐘,使得煉鋼產線生產效率整體提升了5%。
在智能化改造項目的推動下,煉鋼部通過RH機器人自動測溫取樣、鋼包調度系統、鑄機智能化改造、智能庫區建設等一系列措施的實施,實現了操作流程向標準化、程序化轉變。還一舉攻克了縮短冶煉周期、鋼包功能提升一體化項目等多項技術難關,全面助推了生產效率的提高,為降低出鋼溫度、節約生產成本、提升產品質量奠定了堅實的基礎。