近日,陜鋼集團龍鋼公司緊緊圍繞“高效冶煉”大課題,創新研發出一種燒結機混料筒“倒料技術”,一舉解決了燒結機混料筒反復粘料問題,進一步保障了生產系統穩定順行,預計年可創效200萬元。
燒結混合料中配加適量的生石灰,可提高燒結礦的產量、質量,從而降低工序能耗。在實際生產中,由于生石灰屬于黏粘性物料,容易在混料筒物料進口端落料點形成粘圈,待粘圈積累一定厚度后,將隨著混料筒旋轉從物料進口端撒落地面。清理時,不僅耗費大量的人力、物力,而且燒結機每次必須停機3-5小時,且10天左右又會出現相同現象,導致燒結機非計劃停機次數增加,制約整個生產系統高效順行。
為解決這一問題,工藝、設備技術人員多次聯合探討,決定嘗試開發一種燒結機混料筒新“倒料技術”。一方面通過制作100kg鋼球,采用電葫蘆懸掛在混料筒粘料一側,當混料筒粘料時,依靠鋼球重力手動進行振打,以減輕混料筒粘料;一方面在混料筒易粘料處固定鑲嵌長、寬800mm的皮帶,當混料筒在轉動過程中,下落的物料直接落在皮帶上,以減少物料與混料筒接觸。此技術應用后,不僅混合筒粘料現象和制粒效果明顯好轉,大幅減輕了工人勞動強度,而且降低了混料筒反復黏粘引發的安全風險,進一步確保了安全生產。(聶旭 楊梅)