今年以來,陜鋼集團龍鋼公司能源檢計量中心瞄準“國內一流 行業領先”總目標,不等不靠、主動作為,把握降本增效主旋律,引導廣大干部職工巧思妙改,大膽實施各項技改戰術,有效解決了公司電力系統運行中的難題,激活保供增效“效益泉”。
引線跨接術,解高溫故障。
在例行檢查中,該單位巡檢人員發現110kV龍鋼變4號主變C相架空引線線夾處發熱,最高溫度達到95℃。技術能手王榮偉通過引線的引流特征分析研究,大膽創新、嘗試,在系統檢修負荷較小情況下,采用400mm2架空用鋁絞線和并溝線夾將發熱故障處跨接,改造后溫度降到35℃,系統運行恢復正常。4號主變C相引流線改造,顯著降低了架空線引流線夾處的運行溫度,延長了設備壽命,保障了設備安全運行。
接地替代術,提功率因數。
龍鋼變3號電容器設計容量為10000 kvar,分為兩組,每組5000kvar,用單芯電纜接引,由于原工程設計安裝缺陷,將單芯電纜屏蔽線穿過穿心式電流互感器接地,在運行中容易造成渦流現象,使電纜頭發熱,引起絕緣擊穿發生系統接地故障,嚴重制約110kV線路功率因數。
該單位電氣技術人員通過查閱資料,對電纜屏蔽線接地缺陷進行整改,將屏蔽線一側接地代替電流互感器側接地,避免形成環流,處理后效果良好,無發熱現象,確保了電纜運行正常,電容器可靠補償系統無功。兩組電容器投運后,2#、3#號主變功率因數提高到0.94以上,每年可節約電費26.4萬元。
投切連片術,排故障保順行。
公司高線GX103 1#精軋機整流變、GX104 2#精軋機控制部分連續出現報警故障導致高壓柜不能合閘,影響高線生產。經技術人員分析判斷原因系低壓控制系統故障,但是無法快速區分判斷故障范圍。針對這種情況,技術人員仔細研究軋機控制圖,提出在高壓室開關柜上裝設外接跳閘信號投切連片,在故障時打開連片,并通過傳動試驗快速判斷是高壓還是低壓控制故障,此舉縮小了故障范圍,達到了快速排除故障的目的,按每次縮短30分鐘計算,單次可創效4萬元。( 梁小梅 王美琳 劉鑫)