堅持目標導向,制定“硬核”措施。
該單位從精細化管理抓起,不斷強化干部作風建設,要求各級管理人員針對重要工作必須做到親自督辦、親自檢查、親自跟蹤、親自驗證,通過夯實責任、量化目標,為實現軋廢為零目標奠定堅實管理基礎。一方面對標行業先進指標,重新核定各作業區上半年軋廢目標,并制定“進軍”路線圖,通過表單化管理的有效落實,全力突破軋廢偏多瓶頸;另一方面,加大操作技能培訓頻次,強化崗位操作技能,不斷提升員工素質素養,與全員簽訂崗位承諾書,承諾“我的崗位零軋廢我的崗位請放心”,通過書面承諾,激發各級人員責任心,從而有效降低軋制廢鋼率。
堅持問題導向,嚴格過程管控。
針對前期生產中出現的軋廢偏多問題,該單位認真匯總、仔細分析,對每次出現廢鋼的原因進行追根溯源。從原料接收到鋼材出庫,該單位對每一道工序都嚴密監督,切實減少軋制廢鋼,要求爐號班加強鋼坯管理,對保溫車轉運及輥道輸送鋼坯加強監測,并及時反饋信息,與煉鋼工序溝通協調,避免脫方、裂紋等不合格鋼坯入爐;加熱爐控制室做好溫度調控,把握好出鋼節奏,防止粗中軋堆鋼;精軋區域做好料型標準控制及軋機裝配工作,強化崗位點檢巡查,及時發現設備隱患,通過提高設備穩定性,進一步降低各工序軋廢。
堅持結果導向,崗位創新促落實。
該單位以“效率、效果、效益”為導向,從過程優化、效率提升等出發,全面開展設備改造、工藝優化等活動,以技術進步促進軋制廢鋼率降低,先后開展了多項軋制工藝優化提升工作,通過對φ16規格四切分增加多預切,提升生產穩定性;對φ14規格孔型進行優化,解決了尾部堆鋼的難題;棒一作業區應用無套軋制,不僅有效減少了活套處廢鋼,而且可縮短過鋼間隙0.5秒;高線作業區實施分鋼輥道、大活套程序優化等改造,解決了長期以來靠人工翻鋼追尾事故多的瓶頸問題,并分別縮短雙線過鋼間隙2.6秒。與此同時,該單位還創新研究并應用軋區電流監控報警程序,不僅可及時監控電機異常、連軋關系失衡、斷輥等事故,而且可通過電流監控實時判斷并第一時間做出調整,為及時處理軋線故障、降低軋制廢鋼率提供技術保障。
軋廢控制是衡量軋制水平的最直接體現,通過一系列措施的有效實施,當前軋廢攻關已取得一定成效。后續,該單位將不斷向行業標桿看齊,守正出奇、創新賦能,不斷降低軋制廢鋼率,為提升成材率、作業率等技術經濟指標提供先決條件,進一步實現高效生產。(趙菲菲)