優化工藝精心護爐
節鐵增鋼,煉鋼工序是關鍵環節。經過近三年的不懈攻關,鋼軋事業部摸索出一條適合自身特點的操作模式。
今年7月份,鋼軋事業部多次對節鐵增鋼攻關方案進行優化,對節鐵增鋼、提高鋼水命中率、減少軋線堆(沖)鋼、小規格螺紋鋼切分軋制等瓶頸難題進行領題攻關。同時,鋼軋事業部生產技術室、煉鋼作業區黨政負責人掛靠生產甲、乙、丙、丁4個班組,對沒有完成任務的進行原因分析并傳達到其它班組,營造節鐵增鋼的良好氛圍。
“煉鋼轉爐好像水鋼吃飯的鍋,如果鍋漏了,就煮不出飯了。”鋼軋事業部煉鋼作業區副主任周玉杭說。為確保鋼鍋煮出“好飯”,除煉鋼作業區職工精心操作確保轉爐爐況穩定外,在轉爐倒爐和出鋼后,職工還要對爐況進行檢查,一旦發現爐況出現波動,職工就會抓緊時間,利用生產間隙,采取濺渣補爐和貼磚補爐的方法延長爐況壽命。職工利用補爐桿將磚一塊一塊地運到1200攝氏度的爐內堆砌好,再將噴沙調勻噴灑上去。周玉杭說:“補爐不僅是體力活兒,還得掌握技巧。楊陽、王天義、申玉成、李華、魏勇等職工就擁有這一高超技術?!?/p>
為縮短轉爐冶煉周期,快速消耗高爐鐵水,煉鋼作業區職工爭分奪秒跑步煉鋼,將冶煉周期從原來的34分鐘降低到30分鐘以下。在爐長、搖爐工、合金工等崗位職工的通力協作和精心操作下,一次導爐命中率從12.8%提升到38%,減少了鐵水罐壓罐現象,鐵水的物理熱也得到充分保證。
在廢鋼裝斗過程中,鋼軋事業部一準備作業區通過管理手段,發現廢鋼裝入量和快速裝入是制約“增鋼”的瓶頸。作業區人員集思廣益、群里群策,想到了加長廢鋼斗來提升裝入量的方法。運行一段時間后發現,看似滿滿一斗,但由于裝入不對,有效空間被大量輕薄料擠占,實際重量達不到,導致增鋼效果不明顯。這時,一名長年奮戰在廢鋼驗收一線、擁有34年經驗的“老兵”劉漫提出在新斗前端和底部鋪輕薄料,中端和重心位置放重型廢鋼,剩余空間再填充氧化渣鐵等。同時,廢鋼工在指揮行車吊裝時提高精確度,由以前正負1噸降到500公斤,確保新斗重量在22噸左右,完全滿足增鋼要求。在生產中,廢鋼工還要守護好廢鋼安全,杜絕密閉容器進入轉爐。每天,廢鋼工要驗收成百上千噸入爐廢鋼資源,不僅責任重、風險高,還需要練就一雙“火眼金睛”,能夠在繁忙而短暫的時間里,快速識別出眾多廢鋼里的密閉容器,并把它們挑選出來。據悉,每月廢鋼工都能從入爐廢鋼中檢出大小密封容器100余件。
服務大局全力保障
節鐵增鋼效果突顯的背后,有著鐵焦事業部、博宏公司等單位的重要支撐。
鐵焦事業部高爐作業區主任康作云說:“今年4月份的同步檢修為高爐生產穩順修了一條‘高速路’?!辫F焦事業部領導班子勇于創新,以穩定和降耗為原則,全力確保高爐穩產高產。為不打斷煉鋼生產工序,7月份,鐵焦事業部成立了六西格瑪一罐到底攻關組,積極關注煉鋼工序計量秤參數,以空罐分別在計量秤和工藝秤上稱重,找出兩者之間的誤差,并按照填平補齊的方法,將數據與計量秤保持一致,努力提高鐵水一罐到底合格率。同時高爐工長對每罐鐵水進行取樣,迅速送到制造管理部鐵前質量管理站分析,并將數據傳遞給煉鋼工序,方便掌握鐵水成分作精準調整。為確保鐵水質量,高爐崗位職工加強對高爐砂口過渣量的檢查,若發現異常就及時進行修補,確保減少鐵水含渣量。同時,每出完一爐鐵水,就及時在每罐鐵水上撒上至少24袋保溫劑,確保鐵水物理熱溫度在可控范圍內。
博宏公司冷料廠緊緊圍繞節鐵增鋼生產需求及資源平衡,不斷提升保產能力及服務意識,加強溝通與協調,及時采取措施調整產品結構,加大對自循環資源輸出力度。8月份,雨水增多,為不影響煉鋼生產,冷料廠制定雨季保產措施,確保生產不受影響。針對廢鋼采購難、保產任務重,冷料廠深入走訪市場,多維度剖析廢鋼行業現狀,發揮價格領導小組作用,大膽探索,采取先行先試、直采直送、以點帶面等方式,加大自采量、直送量;根據公司生產制定廢鋼計劃調整品規,加強內部管理,嚴把質量關,派專人堅守廢鋼坑,制定廢鋼配送激勵機制,強化業務員責任心。10月份,輸出廢鋼類產品5.47萬噸,渣鋼類產品4.82千噸,磁選粉(含氧化鐵)1.80萬噸,超額完成月度經營生產任務;完成大修鐵水罐3臺,小修120臺,處理鐵水罐220臺,烘烤21臺;90噸日均??捎霉?2.32臺;65噸罐按計劃修砌達30臺備用;處理恢復皮重超70噸的90噸增重鐵水罐36臺,出色完成保罐保產任務;完成水鋼同步檢修任務翻鐵160罐鐵水約7000噸,為檢修期間生產穩順提供保障。
在節鐵增鋼工作中,不僅僅是鋼軋事業部、鐵焦事業部、博宏公司冷料廠干部職工積極行動,其他相關單位也熱情投入其中,通過一系列切實有效措施,將“降本增效”原則淋漓盡致地體現在節鐵增鋼工作中,達到了充分釋放煉鋼產能、降低鐵水單耗的目標。