陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠1#、2#轉爐電除塵器電場,采用的是運行7年的單相可控硅調壓電源,目前煉鋼廠生產節奏加快,高溫粉塵長期侵蝕作用下電場設備工況性能逐漸下降,電場內部結構件材質發生了較大的變化。單相可控硅調壓電源只能滿足前期工況較好的除塵器生產設備,而目前除塵設備比較陳舊,運行工況和除塵效果已不如從前,除塵器電場內部放電頻繁,滿足不了環保生產要求。
隨著企業環保壓力的增加,煉鋼廠除塵車間深知在滿足除塵效果達標的基礎上,智能變頻電源改造勢在必行。結合目前轉爐冶煉工藝的變化,三相智能脈沖變頻電源具有良好的除塵排放達標和節電效果,不僅能達成降本增效的經濟效益,還能產生節能環保的社會效益。
結合轉爐干法除塵系統的實際經驗,除塵車間知道轉爐在吹煉初期,加料、吹氧結束,二次下槍濺及渣護爐這四個階段容易產生超高粉塵量,于是車間重新編制除塵自動化與高壓電源的狀態、控制程序,優化電源控制,動態智能調控高壓電源的電壓、電流限幅值和工作模式。還對編制除塵器振打程序進行調整,匹配適應變頻電源的除塵效率,提高除塵器電場的清灰能力。利用檢修時間將原第二電場單相SCR高壓電源變壓器(72KV/1600mA)更換為三相智能脈沖變頻電源變壓器(90KV/1400mA),將原第二電場單相SCR高壓電源控制柜(72KV/1600mA)更換為三相智能脈沖變頻電源控制柜(90KV/1400mA)。
安裝后,車間對改造效果進行了試驗,第二電場三相智能脈沖變頻電源智能改造后輸出二次功率,同單相電源二次輸出功率相同的情況下,改造后的第二電場節電率達10%-15%左右,除塵效率也明顯提高,是煉鋼廠節能環保的又一大成績。(周利軍)