降本增效是公司控制生產成本,降低消耗的一種重要措施,它是公司提高生產效率,杜絕成本浪費,促進公司發展的有效途徑。
為了進一步助力公司下半年降本增效、管理提升工作,陜鋼集團漢鋼公司設備管理中心三電車間高壓工段圍繞“技術改造、降本增效、節能降耗”的任務目標,結合現場實際情況,從技術改造、計量管理、修舊利廢等方面出發,扎實做好公司降本增效后備保障。
“創新”最實惠的降本增效
高壓工段管轄26座35kV及10kV高壓室,區域大、面積廣,高壓室日常由巡檢人員進行巡視點檢,不能實時掌控高壓室電氣設備運行情況。工段通過多方技術咨詢,結合現場實際情況,在26座高壓室安裝了視頻攝像頭,敷設視頻通訊光纖2000余米,建設鐵前35KV變電站及鋼軋35KV變電站兩個視頻中心,通過視頻畫面播放,實時監控各高壓室電氣設備運行情況。同時增加視頻畫面存儲功能,能夠隨時回放、調播高壓設備運行畫面,通過高壓室視頻監控改造,減輕了巡檢人員的勞動強度,提高巡檢效率,確保對電氣設備運行情況的無死角監控。
“創效”最實際的降本增效
工段大力實施技術改造、技術創新工作開展,通過高線SVG無功補償裝置優化升級改造,有效改善因電壓閃變后變頻器、整流設備模塊損壞及堆鋼現象而造成設備維護費用升高、生產中斷損失成本增大等問題。經SVG升級改造后,系統電壓波動降低,諧波得到抑制,電壓閃變跌落消除,有效降低了線路損耗,改善了電壓質量,充分發揮了供電設備的作用。不僅使生產系統的穩定得到保障,還降低了設備維護費用,間接增加了公司經濟效益,功率因數從0.90提升至0.99,系統功率因數提高后節約電能效益明顯。
“提升”最牢固的降本增效
工段持續加強電能管理工作,努力降低各項基礎消耗,全面排查公司范圍內電力系統中變壓器負載情況,在保證供配電系統負荷穩定的情況下,及時調整設備運行方式,將鋼軋35kV變電站三臺主變運行方式調整為兩用一備,提高主變運行效率,降低主變空載率;增加電力系統巡查考核力度,堅持定點定時巡檢,對查出的問題進行考核或限期整改,并對整改情況及時進行跟蹤驗證。同時,采取“避峰就谷、修舊利廢、降本節支”的方式,嚴格把控材料消耗關,深挖降本增效潛力,夯實降本增效基礎。
工段在保證生產穩定順行的同時,將降本增效工作貫穿到日常工作的每一個環節,小至材料消耗、大到技術改造,本著“提質增效、深度挖潛”的原則,提高設備效能,多舉措聯動,朝著節能降耗、降本增效的方向,集中工段的智慧并付諸行動,走出一條節約增效之路。