近期,萍安鋼鐵安源軋鋼廠高線車間吐絲機頻繁發生故障,主要表現為吐絲變形、零亂,不僅影響產品外觀質量,嚴重時打亂生產節奏。
為了解決這一問題,確保產品質量,該廠立即組織設備技術人員圍繞“降低因吐絲不暢對生產的影響、有效控制吐絲管及其他配件消耗”開展了降低吐絲機故障率攻關。第一階段攻關目標為:軋制∮8.0mm及以上規格時,吐絲效果達到“零誤機”;軋制∮6.0mm盤螺時“亂絲”誤機時間控制在50分鐘以內;第二階段攻關目標為:從8月開始,所有品規吐絲效果實現“零誤機”。圍繞攻關目標,明確了具體的實施措施:一方面加強對吐絲機的監控,做好運行參數在線檢測、調整,確保振動、動平衡等數據在標準范圍之內;二是做好吐絲機備件驗收的把關,對吐絲管和安裝吐絲機的管卡進行編號、稱重,做好每一次使用的跟蹤記錄;三是規范吐絲機日常維護和周期維護,對更換下線的吐絲管進行全面“體檢”,根據磨損情況,調整過鋼量,根據過鋼量和日檢時間進行吐絲管周期更換等維護工作。
開展攻關活動以來,高線生產吐絲機故障明顯下降,“亂絲”現象得到遏制,下一步,該廠將集中所有技術力量,繼續優化吐絲機運行,努力實現“零亂絲”目標。