轉爐出鋼溫度的高低能直接反映煉鋼生產組織是否高效、低耗、穩定,準確把控和降低轉爐出鋼溫度有利于提高生產節奏,降低轉爐、連鑄耐材消耗,提高連鑄鑄坯質量。
為進一步降低轉爐出鋼溫度,降低各工序鋼水熱損失,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠采取多項措施。堅持“以服務轉爐為中心,一切工作圍繞轉爐干”的工作思路,穩定外圍原料條件,優化廢鋼配比,穩定裝入量,穩定轉爐操作,提高轉爐終點碳溫協調率;借助轉爐擲落式在線自動檢測系統、聲吶化渣及煙氣分析系統,提高轉爐不倒爐出鋼命中率,縮短冶煉周期;實施出鋼口套管擴徑優化,縮短出鋼時間;規范鋼包周轉,降低鋼包待鋼空冷時間;確保備用包上線溫度合格率大于80%,做好下線鋼包的保溫措施,及時加保溫蓋;定期做好大包全程加蓋系統設備維護,確保無故障運行;規范鋼水鎮靜時間,減少鋼水熱損失;優化連鑄二冷室冷卻水工藝參數,提高連鑄拉速;提高各工序作業時間緊密度,加快生產節奏。
通過攻關,7月份,該單位老區出鋼溫度較6月份降低1℃,新區較6月份降低2℃,按照降低出鋼溫度1℃噸鋼成本降低0.8元效益核算,月可創效約58萬元。