萬向聯軸器,巧治“心病”
1#高線粗軋的聯軸器一直都是粗軋班的“心病”,由于之前用的是普通聯軸器,在鋼材軋制過程中長期承受鋼坯沖擊力,造成聯軸器頻繁脫落導致堆鋼,而且維修起來特別費時費力,嚴重影響正常生產。針對這種情況,經過軋鋼廠領導與技術人員的不斷討論與研究,將普通聯軸器更換為萬向聯軸器,有效解決這一問題。設備主任王剛積極作為,立即制訂了一套更換聯軸器的可行性方案,雖然是第一次嘗試,但是他帶領技術員一次又一次深入現場確認設備尺寸,抓住每一個細節問題,預推每一個安裝環節,為完成任務全力以赴。6月18日,在3小時的檢修中,功夫不負有心人,他們在規定時間內順利的完成了更換2#聯軸器任務,為后續全線更換萬向聯軸器,提供了寶貴經驗。
全線大換血,為生產植入新動力
軋鋼廠可謂是備品備件的使用、管理大戶,各工種的備件用途各種型號、尺寸及物料性質,多達幾百上千種,日消耗更是難計其數,回貨速度更是直接關系到生產線備件能否及時更換。
1#高線分鋼輥道的輥子因數量多、頻繁磨損,導致平時備件不能及時回貨,只能更換一、兩個,勉強上陣,根本解決不了問題?!氨R未動糧草先行”,此次檢修開始前兩周,備件管理員杜浩便開始不斷督促備件的回貨情況,回貨后第一時間到現場監督配送,確保輥子數量和質量過關。在檢修中,由于備件充足,一共更換了25個輥子,為全線進行“大換血”,為復軋順利打下堅實基礎。
經驗交流,加快生產步伐
軋鋼廠高線生產設備涉及領域比較廣泛,涉及機械、電氣、液壓、潤滑等方面,因此在每一次的檢修結束后,維修人員與技術人員都會進行一次經驗交流分享會。主要針對檢修中設備維護更換保養的項目,及此類設備的關鍵點,是否有更好的改進方案,出現問題如何在最短的時間內解決故障等,通過相互交流溝通,了解多種設備缺陷,制訂日后的檢修計劃與方案,延長設備壽命,提高工作效率,加快生產步伐。