1-4月份,冷軋板廠全面完成了公司下達的生產經營任務,共生產出商品材564964噸,成材率達到96.05%,合格率達到99.96%,酸軋機組作業率達到83.61%,為2019年華菱漣鋼高質量發展做出了貢獻和贏得了良好開端。
“在目前嚴峻的市場形勢下,我們要瞄準更高目標,對標先進企業,找出自己的短板,抓住市場機遇,提高效益。以提高效率為核心,提升生產節奏,努力實現產量最大化、效益最大化目標,這才是唯一的出路。”冷軋板廠廠長鄭靈科如是告訴筆者。
進入五月份以來,該廠多管齊下,全面啟動“精準管理,提質增效、
降本增效”專項行動,各關鍵指標同比實現大幅提升。月初,該廠就明確了工作目標,在職工群眾中廣泛宣傳“大戰紅五月”,并將生產任務和各項指標分解到各作業區、班組及每一位員工身上;同時,在各班組之間開展勞動挑戰賽,加大產量、質量和成本的績效激勵導向。
查短板 提質增效
時刻向同行業先進水平看齊,尋找差距和查找自己的短板,強力推進“以項目制為抓手”,是冷軋板廠“提質增效”的一個重要手段。
過去一段時間內,冷軋板廠成品庫、軋后庫庫區內,由于行車工操作原因引起的鋼卷被“吊損”、“夾損”、“碰損”等情況時有出現,給客戶和下一道工序帶來了質量損失。自該廠落實開展“找短板、樹危機、強根基”活動要求后,該單位綜合作業區迅速在內部進行“找短板”,特別是發現鋼卷因行車操作人員“失誤”造成質量問題,影響了下道工序的生產和客戶損失后。針對“吊損”、“夾損”、“碰損”這些“短板”,作業區立即制定了相關制度和措施。要求庫區內的鋼卷(含外包裝)損壞后,當班及時上報和處理,對既不處理的又不上報的,作業區查獲后,將從嚴考核等一系列有效措施,從而,有效地控制了鋼卷吊損引起的質量故事發生。
出點子 降本增效
酸軋機組是該廠的“生產龍頭”,是該廠生產組織的中間和關鍵環節,也是主要控制要素,它的生產是否正常,關系到整個冷軋板廠的生產能否正常進行下去。為了充分發揮廣大職工的聰明才智,打破常規,集思廣益,切實解決生產中的突出問題,由該廠“成材率攻關小組”提出的《快速提高產品成材率方案》,成了冷軋板廠“降本增效”的“秘密武器”。
“針對切頭尾刀數、基板寬度、電工鋼成品剪切、厚差、小五金等直接影響產品成材率的關鍵指標,我們瞄準提高成材率項目精準發力,通過內部細化成材率攻關指標,要求各班每班班前有詳細的計劃,班中有檢查,班后有總結,使攻關項目得以順利的落實;對存在的問題及時進行梳理和安排,同時,作業區再集中把獲得的相關數據進行優化后,在全作業區內部進行推廣,為提升產線盈利水平打下堅實基礎。”軋鋼作業區作業長付志平告訴筆者。
強落實 創造效益
5月份,按照公司項目制的要求,冷軋板廠二檔項目制指標為降低成本15元/噸鋼,該廠通過把項目制指標層層分解、落實,5月上旬,商品材成本比計劃多降了15.7元/噸鋼,較好地完成目標任務。
該廠還對酸軋線關鍵點進行梳理,從提升機組效率入手,大力推進標準化作業,對軋機切變量進行優化,實施設備零故障攻關,推行設備點檢定修制,大大地規避和減少了非計劃停機事故的發生,使產線作業率得到有效提升。進入5月份以來,該廠的生產經營工作并沒有受到“五一長假”的影響,而是以新舉措展現新作為,以新作為實現新突破,取得了紅五月的“節點勝利”。5月1至10日,酸軋機組在有計劃停機檢修30小時的情況下,軋材47355噸,成材率達到96.93%,達行業領先水平。