近日,首鋼京唐順利完成50%大廢鋼比7爐連澆生產,在低碳煉鋼技術上取得新突破。
大廢鋼比煉鋼可有效降低長流程鋼鐵生產中的碳排放,在當前“雙碳”背景下,為鋼鐵產品向低碳領域拓展提供有效支撐。首鋼京唐始終致力于低碳產品的研發和推廣,結合用戶對產品質量和低碳排放的需求,為用戶提供高品質的綠色產品。以國家“雙碳”政策和首鋼集團“雙碳”中長期規劃為宗旨,聚焦高效制造、高品質制造、智能制造和綠色制造,突破低碳關鍵核心技術,推動低碳優勢產品研發,加速打造綠色低碳技術核心競爭力。
首鋼京唐以全流程極致降碳為技術核心,制造部、煉鋼部、技術中心、能源與環境部高效協同,聯合推進大廢鋼比冶煉的工藝路徑設計和實施。2023年以來,在保證產品質量的前提下,首鋼京唐持續推進煉鋼工藝降碳減排工作,瞄準大廢鋼比連續生產持續攻關,先后組織8次轉爐大廢鋼比試驗,在保證轉爐終點成分穩定的基礎上,多措并舉、攻堅克難,轉爐大廢鋼比爐次綜合金屬收得率達到正常水平,轉爐冶煉周期穩定可控,建立了首鋼京唐轉爐煉鋼大廢鋼比特色降碳工藝路線,先后成功實現了轉爐單工序40%大廢鋼比和50%大廢鋼比整澆次連續生產。
在本次50%大廢鋼比批量生產的過程中,攻關團隊克服轉爐煉鋼熱量平衡嚴重不足、元素控制復雜等難題,在生產可行的前提下確保成分質量合格。相關專業精心設計,協同聯動,充分發揮轉爐工藝布置優勢,提前制定排產計劃,鐵鋼界面動態調整在途鐵量,布局鐵水、廢鋼等資源配置,保障了大廢鋼比冶煉中轉爐的熱量平衡和正常供鋼節奏。