本報記者 李巍 通訊員 谷莉莉
今年初以來,河鋼集團張宣科技氫冶金公司緊跟高端化、智能化、綠色化發展步伐,主動求變、求突破,緊扣質量提升、降本攻關、DRI產品等重點工作,不斷加大技術攻關力度,深度挖掘氫冶金綠色低碳價值,凸顯氫冶金示范項目經濟性。第三季度以來,該公司持續開展加熱爐快速升溫、工藝氣壓縮機CAS模式優化等8項技術攻關,年降本370余萬元。
開展技術攻關
“通過這次氫基豎爐外置冷卻器攻關,不僅減少了熱量損失,保證DRI產品的質量穩定,而且為后續電爐工序提供了穩定的高品質潔凈原料?!?1月7日,氫冶金公司技術質量科科長閆軍在每天開的生產調度會上自信地說。氫基豎爐直接還原工藝流程是決定DRI產品技術經濟指標、能源消耗的關鍵工序。不久前,閆軍通過實際生產數據對比發現,現有氫基豎爐底部冷卻氣冷卻DRI的方法,易使氫基豎爐內部熱量大量流失,不僅增加生產成本,而且吸熱反應中的快速冷縮會使DRI產品產生雜質,影響下道工序高端材料生產。
閆軍意識到開展氫基豎爐冷卻系統攻關刻不容緩。他立即召集技術骨干謀劃改造方案,而選取合適的冷卻設備成為面臨的“首個難題”。他們通過對當前直接還原工藝中冷卻效果的詳細梳理,以及查閱大量冷卻設備資料進行對比后發現,在反應器內DRI短時間直接驟冷會對產品內部結構產生不同程度的影響。如果采用與反應器進口連通的外置冷卻器方法,DRI可在冷卻器內以合理的速度降溫,借助充分的熱交換,能大幅降低熱量損失,有效提升DRI產品質量。最終,他們結合實際制訂出包括加裝還原氣冷卻裝置、底氣冷卻裝置和過度器在內的4大項、28個小項改造攻關方案,并利用檢修時機實施改造。
“在安裝鉑銠熱電偶溫度計和紅外溫度計時,一定要確保試管、反應器和針筒等測溫工具誤差值控制在0.2攝氏度~0.3攝氏度范圍內,保證讀數精確無誤,這是決定此次外置冷卻器改造成功與否的關鍵?!睔浠Q爐冷卻系統改造期間,閆軍和技術骨干時刻守在現場,反復叮囑注意事項。參與改造的該公司崗位人員按照既定方案逐項推進,確保改造成功。
深挖氫冶金產線潛能
“近期咱們創新采用MDEA物理化學溶劑吸收法進行頂氣二氧化碳脫除的方案成效十分顯著。通過數據統計,不僅氫基豎爐頂氣中二氧化碳含量環比下降了4.9%,而且實現了DRI產品生產過程中頂氣的循環利用?!?1月2日早上,該公司技術人員的匯報讓閆軍激動不已。
當前,正處于沖刺全年任務目標的關鍵時期,該公司全力提指標、降成本,提效率、增效益。閆軍帶領張巖、齊宏偉等5名技術骨干人員深挖氫冶金產線潛能,開展氫基豎爐頂氣二氧化碳脫除技術攻關。
“在DRI產品生產過程中,產生的二氧化碳隨著工藝尾氣參與循環,會直接影響氫基豎爐的還原效果,我們為什么不加一道‘工序’,將二氧化碳進行二次解析呢?”經過分析后,閆軍立即帶領團隊在綜合分析成本、設備配置基礎上,開展一體化設計工作。通過多次技術討論和模擬實驗,他們最終將“MDEA循環利用工藝設計”確定為最佳攻關方案。該方案實施后,不僅保證了氫基豎爐的還原效果,還實現了豎爐頂氣的再循環利用,年可創造經濟效益達135萬元。
據悉,截至目前,該公司已申請氫冶金相關專利46項,啟動編制國家及行業標準7項,為河鋼打造我國首個鋼鐵工業綠色轉型示范區奠定了堅實基礎。
《中國冶金報》(2023年11月23日 08版八版)