本報記者 林智雄 通訊員 周晗 顏大斌
2022年,福建三鋼集團中板廠在順利實現年產量達203.31萬噸的同時,年累計工序能源消耗35.33標準煤/噸,比該集團職工代表大會提出的攻關目標35.75標準煤/噸降低了0.42標準煤/噸,多創效973.09萬元,折合降低二氧化碳排放量近2萬噸,平均電耗39.47千瓦時/噸……一連串可喜的數據指標,是該廠堅持不懈抓好工序能耗重點技術攻關的最優成績單。
2022年,該廠緊盯同行業先進水平,貫徹系統節能、合理用能的管理理念,從生產全線各工序優化精細管理入手,開展節能挖潛攻堅工作。
該廠利用全過程質量管理系統電耗模塊實時采集、比對和分析各區域設備電耗數據,制訂和落實不同待溫與檢修時段應關停設備清單;在圓盤剪等液壓站推進伺服電機技術改造,優化了液壓站油泵的控制;以水溫為主要控制目標,增設凈環和濁環冷卻塔自動控制功能;在MES系統(制造執行系統)上建立鋼板中間噴淋冷卻數據庫和各鋼種規格的鋼板軋制速度模型,增設提前預判中間噴淋泵的操作提示,既保證了工藝要求,又滿足了節電需求。2022年,該廠平均電耗為39.47千瓦時/噸,在全國同類型裝備企業中名列前茅。
該廠為了最大限度地提升加熱爐蒸汽回收量,對加熱爐汽化系統和蒸汽管道進行全線運行情況排查,針對跑、冒、滴、漏問題進行專項整治,選用密封面為合金堆焊的蒸汽放散閥,設計并編制蒸汽閥門PID自動控制程序,強化飽和蒸汽管網壓力異常快速反饋與協調,確保飽和蒸汽管網的聯動正常,2022年蒸汽回收量為14.24萬噸,同比增加13.44%。與此同時,該節能管理模式也成功應用到職工澡堂項目中,由該廠技術人員自行設計智能化控制程序,在保證職工洗澡正常使用下,同比傳統蒸汽加熱的澡堂可節約80%左右的蒸汽量。
該廠積極做好精細管理工作,從精軋機、冷卻、矯直、剪切4個區域12組用氣設備,挨個理順壓縮空氣使用邏輯,配套相應的硬件設備和控制程序。2022年,該廠壓縮空氣用量從22.69立方米/噸降至15.47立方米/噸,同比降幅31.8%,每噸板材節約成本7角2分,可增效約146.79萬元。
該廠工序能耗重點技術攻關極大地激發了員工的技術創新熱情,并申報了《一種脈沖加熱爐的控制方法》《一種蓄熱箱系統及蓄熱箱系統煙氣控制方法》《一種無人控制公共澡堂及其無人控制系統》等發明專利與實用新型專利共4項。
2023年,該廠積極響應福建省委、省政府的“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動號召,瞄準綠色低碳行業發展方向和極致能耗目標,繼續走節能降耗、高質量發展道路。
《中國冶金報》(2023年03月30日 08版八版)